電動機工作效率分析
電動機是一種旋轉(zhuǎn)式電動機器,它將電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能。能提供的功率范圍很大,從毫瓦級到千瓦級。機床、水泵、皮帶機、風機等需要電動機帶動;電力機車、電梯,需要電動機牽引。家庭生活中的電扇、冰箱、洗衣機,甚至各種電動機玩具都離不開電動機。電動機已經(jīng)應(yīng)用在現(xiàn)代社會生活中的各個方面。提高電動機工作效率有著極其重要的意義。
從節(jié)約能源、保護環(huán)境出發(fā),高效率電動機是現(xiàn)今國際發(fā)展趨勢,美國、加拿大、歐洲相繼頒布了有關(guān)法規(guī)。歐洲根據(jù)電動機的運行時間,制定的CEMEP標準將效率分為eff1(最高)、eff2、eff3(最低)三個等級,從2003-2006年間分步實施。最新出臺的IEC 60034-30標準將電機效率分為IE1(對應(yīng)eff2)、IE2(對應(yīng)eff1)、IE3、IE4(最高)四個等級。我國承諾從2011年7月1日起執(zhí)行IE2及以上標準。
隨著我國加入WTO,我國電機行業(yè)所面臨的國際社會的巨大競爭壓力和挑戰(zhàn)日益加劇。從國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢來看,推廣中國高效率電動機是非常有必要的,這也是產(chǎn)品發(fā)展的要求,使我國電動機產(chǎn)品跟上國際發(fā)展潮流,同時也有利于推進行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品出口的需要。據(jù)統(tǒng)計,2002年我國電機耗電占全國耗電量的60%以上,其中小型三相異步電機耗電約占35%,是耗電大戶,所以開發(fā)中國高效電動機是提高能源利用率的重要措施之一,符合我國發(fā)展的需要,是非常必要的。
目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%,其中電機能耗約占工業(yè)能耗的60%~70%,加上非工業(yè)電機能耗,電機實際能耗約占總能耗的50%以上。而現(xiàn)今高效節(jié)能電機應(yīng)用比例低。根據(jù)國家中小電機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對國內(nèi)重點企業(yè)198臺電機的抽樣調(diào)查,其中達到2級以上的高效節(jié)能電機比例只有8%。這對整個社會資源產(chǎn)生了極大的浪費。
電動機的效率是輸出效率P2與輸入效率P1的比值,一般用百分數(shù)表示,即η=(P2/P1)×100%。
電動機輸入效率減去內(nèi)部總損耗ΣP即為輸出效率,即P1-ΣP=P2,內(nèi)部損耗全部轉(zhuǎn)換為熱能。
希望電動機內(nèi)損耗低,也就是希望電動機的效率高。通常電動機的效率在75%~95%范圍。
電動機經(jīng)修理后如果效率降低,則說明電動機損耗增大所致。由于損耗增大,電動機溫升增高,絕緣壽命降低,這是所不希望的結(jié)果。
損耗的增大有以下的四個方面:銅損耗增大,鐵損耗增大,機械損耗增大,雜散損耗增大。
1、導線規(guī)格不符,比如電磁線徑選細。應(yīng)按原始記錄或圖紙選用。
2、線圈尺寸做大,使線圈電阻增大。要求合理設(shè)計繞線模,條件允許時,可適當縮短線圈端部長度。
3、三相繞組不對稱。應(yīng)檢查三相繞組接線,各線圈匝粗線條以及極相組接線等是否正確。
4、繞組并聯(lián)支路內(nèi)有環(huán)流。應(yīng)檢查繞組并聯(lián)支路是否對稱,有無短路點。
5、用不截面積的導線并繞,使各支路電流密度分布不均。盡可能選用截面積相同或相近的導線并繞。
6、更換的轉(zhuǎn)子銅條材質(zhì)不合要求,導電率低。應(yīng)選用合適牌號銅材,一般籠型轉(zhuǎn)子的工作籠是用紫銅、起動籠是用黃銅制作的。
7、鑄鋁轉(zhuǎn)子有缺陷,如鑄鋁含有氣孔、裂紋、斷條等??捎枚搪穫刹炱鳈z查,及時處理故障點。
8、繞線轉(zhuǎn)子電刷壓力過大,增加摩擦損耗。應(yīng)調(diào)整刷壓,并使各電刷刷壓差在正負10%以內(nèi)。
9、集電環(huán)與舉刷裝置中的短路環(huán)接觸不良。
10、銅籠轉(zhuǎn)子的銅條與端環(huán)焊接不良,使電阻增大。應(yīng)測試直流電阻和檢查焊接部位,查出后重新焊好。
1、由于不正確加熱拆除舊繞組,鐵心沖片被短路,沖片之間的絕緣漆燒焦,增大鐵心渦流損耗和磁損耗。
2、為了嵌線方便銼大槽口,使槽口處沖處短路,增加了鐵心表面損耗和脈振損耗。
3、更換鐵心時采用單位損耗高的鐵心代替。
1、軸承質(zhì)量不佳,有缺陷或有故障。應(yīng)檢查軸承,確認存在質(zhì)量不合格時要更換合格軸承。軸承質(zhì)量合格,但因操作不當,也會造成缺陷。
2、填充潤滑脂過多或過少,或潤滑脂材質(zhì)不各格等,造成機械損耗增加。應(yīng)按工藝要求選用合適牌號的潤滑脂和填加量。
3、軸承配合尺寸公差不符。應(yīng)按正確的軸承配合公差配制零部件。
4、風扇葉變形,風扇葉與擋風板距離不合適。
5、繞組端部形狀不符要求,增大了通風損耗。
6、封閉扇冷式電動機的外風扇罩與風扇外圓間隙過大增加風耗。
7、風扇丟失或忘記裝上。
8、轉(zhuǎn)子安裝不正,使氣隙不均,造成定、轉(zhuǎn)子相擦,增加機械摩擦損耗。
9、軸承的軸瓦擋油圈與轉(zhuǎn)軸相擦,增加摩擦損耗。
10、電刷與集電環(huán)接觸摩擦損耗增加。應(yīng)檢查電刷牌號和滑環(huán)表面狀態(tài),選用合適電刷;清除滑環(huán)表面污垢,清除滑環(huán)缺陷。使電刷與滑環(huán)的接觸面不少于75%。
1、繞組型式選擇不當。
2、改極數(shù)重繞時,定、轉(zhuǎn)子槽配合選擇不當。
3、電動機鐵心經(jīng)銼槽口使齒諧波磁勇幅值增大。
4、氣隙不均,要重新安裝找正。
5、三相繞組不對稱,要求盡可能用三相對稱繞組,在一般情況下,不要用三相非對稱分數(shù)槽繞組。
6、線圈重繞時,磁路過飽和,使氣隙磁通波形畸變。
7、在直槽電動機中,并聯(lián)支路選擇不當。
8、修理有故障的鋁籠時,可改為銅籠,降低銅損耗和雜質(zhì)損耗。
9、定子鐵心內(nèi)圓不可輕易加工,防止沖處短路。
美國于本世紀初又出現(xiàn)了更高效率的所謂“超高效電動機”。一般而言,高效電動機與普通電動機相比,損耗平均下降20%左右,而超高效電動機則比普通電動機損耗平均下降30%以上。因為超高效電動機的損耗較高效電機有更進一步下降,因此對于長期連續(xù)運行、負荷率較高的場合,節(jié)能效果更為明顯。
要實現(xiàn)從普通電機到超高效電機的效率提高,除了增加硅鋼片和銅線的用量以及縮小風扇尺寸等措施外,還必須在新材料的應(yīng)用、電機制造工藝以及優(yōu)化設(shè)計等方面采取措施,以控制成本和滿足電機結(jié)構(gòu)尺寸的限制。
國外很多企業(yè)在這些方面開展了積極的研究,并取得了一些進展。一般電工鋼片經(jīng)加工成鐵心壓裝入機座后,鐵耗大幅度增加,而英國Brook Hansen公司與鋼廠合作,應(yīng)用一新研制成功的電工鋼片,加工成鐵心制成電機,鐵耗在加工前后變化不大。
日本東芝公司是美國高效電機和超高效電機的主要供貨商之一。該公司聲稱由于改進了制造工藝和采用新材料,使高效電機的成本下降了30%,所采取的措施包括:應(yīng)用特殊的下線工具,提高定子槽滿率,增加銅線的截面積;提高制造精度,縮短間隙長度,從而減小勵磁電流及其所引起的銅損;采用轉(zhuǎn)子槽絕緣工藝,降低雜散損耗;采用激光鐵心疊壓工具,使鐵損下降。由于銅比鋁的電阻率降低40%左右,所以如果用鑄銅轉(zhuǎn)子代替鑄鋁轉(zhuǎn)子,電機總損耗將可顯著下降。
這些年,國際銅業(yè)協(xié)會在美國能源部的支持下,進行了壓力鑄銅工藝的研究,現(xiàn)今已解決高溫模具的材料以及相關(guān)的壓鑄工藝問題,從而使得有可能較經(jīng)濟地批量生產(chǎn)鑄銅轉(zhuǎn)子電機。
2003年6月,德國SEW Eurodrive公司已運用此項壓鑄技術(shù)成功地推出了采用鑄銅轉(zhuǎn)子的齒輪電動機系列。意大利科技教育部組織相關(guān)機構(gòu)開展了鑄銅轉(zhuǎn)子和鑄鋁轉(zhuǎn)子的性能數(shù)據(jù)對比試驗項目。該項目由意大利LAFERT電機公司、Thyssen Krupp鋼鐵公司和法國FAVI鑄銅公司合作進行。試驗在不改變定、轉(zhuǎn)子槽形,僅改變磁性材料和長度的情況下進行,所得的數(shù)據(jù)表明,采用鑄銅轉(zhuǎn)子,可使電動機的能耗在原有基礎(chǔ)上降低15%~25%,電機效率可提高2%~5%。但由于轉(zhuǎn)子電阻降低會引起啟動轉(zhuǎn)矩下降,因此在設(shè)計時應(yīng)進行其他參數(shù)的調(diào)整,以使之在提高效率的同時,滿足其他主要性能指標。
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