事故案例 4:2008 年 10 月 29 日某煤化工集團公司一起空壓機著火事故
事故案例 4:2008 年 10 月 29 日某煤化工集團公司一起空壓機著火事故
事故 概述:
2 0 08 年 10 月 29 日夜間 22:50 分左右,位于
陜西渭南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的某煤化工集團公司內發(fā) 生
了一起 罕 見的大火。大火發(fā)生在該公司二期項目雙
甲 2 8000 m 3 /h 空分裝置空壓機廠房內。在短短一小
時內 , 大火燒毀整個廠房頂部,渭南市消防隊出動
3 輛 消防車協(xié)助滅火,經(jīng)過 1 小時奮戰(zhàn)才將大火撲
滅。此次大 火損失慘重,該廠房頂部重達 30t左右
的大型天車被大火從中部燒斷,由 40m 高空落下,
正 好 砸在位于天車下方的空壓機組上,使價值達 1
億多 人 民幣的機組幾乎報廢。據(jù)業(yè)內人士分析,該
機組 的 修復時間最快也要 1 年以上,間接經(jīng)濟損失
超 過 2 億元人民幣。
原因分析:
據(jù)初步分析, 空壓機跳車后,大量潤滑油噴到汽輪機上,造成可能的原因有:
( 1) 油管爆裂
潤滑油管線均 為不銹鋼管,無軟管連接,而且在出廠安裝前都做了探傷和強度試驗,且 潤滑油壓為 0.25 MPa , 控制油壓小于 1.0MPa,壓力較低,可能性極小,可以排除。
( 2) 法蘭連接處斷裂
在安裝和檢修時,如果在緊固過程中操作不當,應力就難以消除,在機組運轉過程 中,由于振 動等原因的 存在,引起應力加大,可能斷裂,造成油路斷路噴油。
( 3) 法蘭連接處密封
密封墊片的損壞是因為安裝 擰 緊螺栓時順序操作不當,墊片損壞或用力不均勻造成密封環(huán)損 壞 , 經(jīng)過一段時間 帶壓運轉后,損壞面擴大造成大量漏油;其二是由于密封環(huán)老化造成。
(4) 排油煙管線堵 塞
機組動靜部分雖有油擋,但仍然會有油滲出,為此,在軸承室設置了排油煙管線,但 是排油煙 管線要求引到室外排放,由于管線較長,在低溫下油煙會凝固且不斷積聚,以至 于堵塞管線,造成 油煙在軸承室憋壓,引起少量噴油現(xiàn)象發(fā)生,積聚在保溫棉上長時間烘烤就可能 著火,所以在日常 維護巡檢中要注意觀察 。
( 5) 控制油系統(tǒng)密封圈
錯油門和油動機運行時間長后,檢修時未加更換或更換操作失誤留下隱患,在負荷變 動時隨油 動機的動作,控制油發(fā)生泄漏附著在保溫棉上著火,先是小火,后引燃密封圈造成大 量油泄漏,同 時由于油泵 處于聯(lián)鎖狀態(tài)自啟動,再引起油噴。
(6) 速關 閥、電磁閥原因同上,轉換器連接處漏油。
(7) 排油煙風機故 障
油箱內不 能 形成負壓,造成回油不暢,現(xiàn)象同 (4),所以在平時運轉 時 ,應注意油箱壓力。
鑒于該事故中有大量油噴出, (2)、(3) (5)、(6) 種情況可 能性較大,而且是由于斷油或大量 漏油造成油壓瞬間急劇降低,引起聯(lián)鎖跳車。油壓聯(lián)鎖觸動是跳車的原因。而且和所有事 故一樣有
個過程。第一種情況原先估計是有少量油噴出形成 油霧, 46 # 油閃點為 180℃略低于著火點,但機殼 局部溫度完全能達到此溫度,所以可能先是閃燃,成就了火源,再造成大的火災;第 二種情況就是 密封圈漏引起 小火,再由密封圈燃燒引起大火和噴油。
事故 思考:
(1) 噴油事故已經(jīng)發(fā)生,為什么不能及時停潤滑油系統(tǒng)?必須 肯定的是,依據(jù)所描述的渭化著 火情形,必須停所有供給系統(tǒng),即使對機組需要潤滑的部件造成損傷。但停動力輸送設 備油泵有個 聯(lián)鎖是否解除和遠程及就地的問題。必須解除聯(lián)鎖第一步,下來看遠程控制信號管線及 相關電纜是 否受損,能否執(zhí)行;其次如果就地按停,那么就要看當時的火災現(xiàn)場是否允許人員接近 。最后,機 組供油系統(tǒng)還有事故狀態(tài)下的供油裝置高位油箱,它的設置 一般有 8min 的停車容積,也就是說在油 系統(tǒng)跳車狀況下,依據(jù)油本身的重力作用還可以供 8 min 的潤 滑油,而且該高位油箱的設置只有兩道 閥,一個充油閥 ,一個供油的止逆閥,油第一次充滿后充油閥關閉,在其上開一個小孔來保證溢流。 所以整個 油系統(tǒng)的停用,無法短時間做到絕對。
(2) 行車??吭诳諌簷C上方不合適,行車在未使用的情況下, 按規(guī)定不能停放在設備和人行通 道上方,應該靠近廠房一端就空位放置。依據(jù)化工單位器具擺放要求,行車作為大型工具 類也要求 定置擺放 ,不能隨意靠停。
(3) 事故現(xiàn)場旁邊的發(fā)電機是否該停車?如何停?發(fā) 電機和汽機相關連的就是蒸汽系統(tǒng),但是 在實際的現(xiàn)場布置中,一般分為兩層,機體在上,其余管線大部分在下面而且挨得較近; 其次,發(fā) 電機出來的電一般雖然都并入大網(wǎng)和本系統(tǒng)不關聯(lián),但是有相關電纜。不論是為利于現(xiàn)場 的組織, 還是為防止滅火的時候產(chǎn)生其他次生災害,最好及時停掉發(fā)電機。如果時間情況允許可以 依據(jù)正常 程序停 車,否則就緊急停車。
為預防火災本空分崗位該做的有 以下幾點:
從工藝過程上應該做到 :
①嚴格執(zhí)行防火制度,加強火源管理。建立事故應急救援預案和防止火勢蔓延 措施。 !
② 加強可燃物品管理。
③ 配備足夠的和適當?shù)南榔鞑暮驮O施。
對于 操作人員的要求:
①做好安全教育,全 面掌握安全技術和設備及其相關的安全技能知識,提高安全操作水平。
②嚴格執(zhí)行巡檢制度,認真檢查保護裝置及附件的缺陷,保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔良好, 杜絕跑、 冒、滴、漏現(xiàn)象。對于油污及時發(fā)現(xiàn)并擦拭,不能讓滲漏的油和積聚的油垢長時間附著 在機殼和蒸 汽管線上 。
③渭化行車塌落,除停放位置不當外,還提醒我們該注意設備材料的耐火極限,及其 廠房設置 的耐火等級。如果發(fā)生火災首先盡可能的查明原因,采取必要的工藝處理和隔離措施, 以免事故狀 態(tài)擴大; 同時,依據(jù)安全事故規(guī)程中的程序及時報告相關管理和消防部門。
借鑒這起事故所提出的建議:
汽輪機著火由于有油和高溫的同時存在,干粉系列滅火量不夠,其它的常用的隔離 窒息材料即 使滅掉火會給后續(xù)清除工作造成障 礙,而且泡沫等系列因為有水分存在,噴在高溫缸體上容易爆缸, 最 好 用蒸汽滅火,同時還可以和空氣隔離阻止火勢蔓延。所以能否在低壓蒸汽管線上留一個臨時接口, 防 患未然。
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