推薦!一份電廠機(jī)組整組啟動分析總結(jié)報告
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---以案為鑒---
法律顧問:張友全 律師
正文:
推薦!一份電廠機(jī)組整組啟動分析總結(jié)報告
#2號機(jī)組20##年8月9日由于高溫再熱器泄漏,18:32停機(jī)消缺。20##年8月29日3:15 點火,22:25汽機(jī)沖轉(zhuǎn),23:52并網(wǎng),期間停備20天,屬冷態(tài)啟動。 本次啟動耗油129t,耗煤595t,除鹽水3640t,用電81.48萬kWh。
2號機(jī)組高再泄漏消缺完成后進(jìn)行了水壓試驗,因此本次啟動點火后嚴(yán)格控制升溫升壓速率,在點火初期保持合適煙溫對高再進(jìn)行烘干,待高再各部壁溫正常后才繼續(xù)升溫升壓。機(jī)組啟動后,發(fā)現(xiàn)鍋爐受熱面泄漏,于20##年8月30日23:28停機(jī)。
一、啟、停主要節(jié)點如下
8月27日
14:27循環(huán)水系統(tǒng)啟動。
16:00凝結(jié)水系統(tǒng)啟動,一級低省和凝結(jié)水系統(tǒng)沖洗。
8月28日
23:25啟動鍋爐點火,暖管抽真空。
8月29日
01:20啟動電泵,鍋爐上水沖洗。
02:20風(fēng)煙系統(tǒng)啟動,吹掃點。
03:00 鍋爐冷態(tài)沖洗合格。
03:13 2號鍋爐3層微油點火。
04:04 3號磨煤機(jī)啟動,鍋爐再熱器系統(tǒng)水分蒸干,熱態(tài)清洗和升溫升壓。
07:20鍋爐進(jìn)行熱態(tài)沖洗合格。
22:25大機(jī)沖轉(zhuǎn)。
22:50機(jī)組并網(wǎng)帶初負(fù)荷。
8月30日
03:50電泵切至汽泵運行。
04:30負(fù)荷280MW干濕態(tài)轉(zhuǎn)換。
05:00負(fù)荷360MW主給水旁路切主路。
05:26負(fù)荷420MW機(jī)組投入?yún)f(xié)調(diào)。
07:45加負(fù)荷650MW。
由于鍋爐受熱面泄漏
21:00 開始進(jìn)行滑參數(shù)停機(jī)。
22:00由于燃燒不穩(wěn),立即啟動電泵,同時進(jìn)行廠用電切換工作。
22:07負(fù)荷385MW,開始進(jìn)行主給水主路切旁路操作。
22:09 將小機(jī)氣源由四抽切至輔汽接帶。
22:30負(fù)荷330MW,汽泵出口壓力18.2MPa,電泵出口壓力18.5MPa,開電泵出口門無法打開,派巡檢就地查看,同時聯(lián)系維護(hù)。
23:27 電泵出口門處理好打開。
23:28 負(fù)壓突然大幅波動,大量火檢失去,負(fù)壓冒正導(dǎo)致送風(fēng)量突降至保護(hù)值,鍋爐MFT動作,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。
8月31日
01:10 大機(jī)轉(zhuǎn)速55rpm,惰走時間102分鐘,投入盤車正常,破壞真空,真空到零后退出軸封系統(tǒng)。
二、啟動中異?,F(xiàn)象
汽機(jī)專業(yè)
1、 2號啟動鍋爐點火后,2號啟動鍋爐因燃燒器故障滅火一次。重新點1號啟動鍋爐,啟動鍋爐冷態(tài)啟動慢,此時主機(jī)已經(jīng)開始抽真空,汽輪機(jī)高壓缸內(nèi)部溫度135℃,輔汽壓力無法提供軸封供汽,被迫執(zhí)行破壞真空操作。
2、給水系統(tǒng)高壓閥門開啟前盡量做到閥門前后無差壓開啟,防止閥門過力矩和閥門損壞。
3、發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫過程中,氫壓上升緩慢,氫氣無泄露,后檢查為流量計堵塞所致。
4、大機(jī)沖轉(zhuǎn),在升速過程中,5號軸承振動最大102μm,轉(zhuǎn)速940rpm,各軸承絕對軸承最大是7號軸承,數(shù)值為1.89mm/s對應(yīng)轉(zhuǎn)速2508rpm,振動偏大初步判斷應(yīng)該是過臨界轉(zhuǎn)速。
5、開汽泵出口電動門,汽泵出口電動門報故障,聯(lián)系維護(hù)將電動門上腔室水泄壓后,就地開啟正常。
6、高壓加熱器在停機(jī)后未切除,當(dāng)機(jī)組啟動時,啟動電泵打開出口門前,需要向整個高加系統(tǒng)進(jìn)行充水升壓,影響啟動時間。因此,應(yīng)在機(jī)組 停運時保證高加水側(cè)切除。
7、因暖閥走 步問題,需進(jìn)行一次汽機(jī)打閘再沖轉(zhuǎn)。但打閘時引起高加汽側(cè)解列,危急疏水突開,造成真空下降、真空泵聯(lián)啟。運行人員至真空泵聯(lián)啟才發(fā)現(xiàn),需要查真空低報警是否正常發(fā)出。
8、小機(jī)油質(zhì)差。措施:1)汽泵密封水在保證密封水回水溫度不超過55℃控制,避免密封水量過大,回水不暢通,聯(lián)系生技部將密封水回水至無壓管道管徑增大,避免啟動初期疏水至無壓時,疏水不暢。2)停泵后,汽泵內(nèi)部有壓力時,嚴(yán)禁退出密封水導(dǎo)致汽泵水外泄至0米小機(jī)油箱,如有漏水及時遮擋,并檢查油位及化驗油質(zhì)。
9、第三次暖閥時1、2瓦軸振及偏心增大。措施:1)啟動前嚴(yán)格抄錄對比各瓦頂軸油壓,頂軸油壓擺動達(dá)到1MPa時及時匯報專業(yè),加強(qiáng)盤車期間各瓦振動監(jiān)視。2)暖閥時由于高壓缸進(jìn)汽,部分進(jìn)汽經(jīng)過冷卻后進(jìn)入軸封進(jìn)汽,漏汽,回汽系統(tǒng)形成換熱,軸封塊溫度將快速下降,注意軸封溫度與暖閥溫度比較,軸封供汽溫度>300℃時,暖閥溫度>360℃。
10、在機(jī)組循環(huán)暖閥停機(jī)鍋爐泄漏滑參數(shù)停機(jī)時,主汽溫、汽壓低,電泵出口電動門故障,啟動鍋爐未提前啟動,嚴(yán)重威脅軸封汽源安全。措施:1)單機(jī)運行尤其滑參數(shù)停機(jī),提前電泵啟動試驗電泵出口電動門是否故障2)對于軸封汽源受到威脅時,做好立即破壞真空停機(jī)準(zhǔn)備3)執(zhí)行保軸封措施時,嚴(yán)格執(zhí)行其中主汽溫低于500℃時將主汽門桿漏汽倒回凝汽器。
鍋爐專業(yè)
1、磨煤機(jī)機(jī)安措恢復(fù)不完全,磨煤機(jī)通風(fēng)時擋板開啟故障?,F(xiàn)場檢查后處理正常。
2、3層微油運行中多次退出、點不著,曾發(fā)生3層微油整體退出現(xiàn)象。
3、23:44啟動6號給煤機(jī),鋪煤2分鐘,23:46降磨輥,6號磨煤機(jī)投入前后總?cè)剂狭坑?4t/h變?yōu)?9t/h。經(jīng)分析6號磨煤機(jī)啟動后,3/6層燃燒器對沖燃燒,爐內(nèi)燃燒加強(qiáng)且6號磨煤機(jī)投運后總?cè)剂狭吭黾?t/h,導(dǎo)致管壁溫升加快。預(yù)控措施:(1)新磨煤機(jī)投運后應(yīng)將總?cè)剂辖档?-10t/h運行,(2)第二臺磨煤機(jī)在機(jī)組并網(wǎng)前旋備狀態(tài),待機(jī)組并網(wǎng)后再投粉,(3)適當(dāng)增加爐水循環(huán)泵流量,增大產(chǎn)汽量。
4、2號機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷130MW,因并網(wǎng)后主汽壓由8.6Mpa降至4.6Mpa,主汽壓下降較快,在23:51至00:05期間,增加總?cè)剂狭浚?0t加至124t)。管壁溫度上升較快。預(yù)控措施:汽水和燃煤應(yīng)加強(qiáng)配合,綜合分析原因。氣壓偏低不能僅采用增加燃煤量的方法調(diào)整,此時可適當(dāng)減少給水量,增加BCP泵循環(huán)流量,改變爐內(nèi)燃燒工況,增加鍋爐產(chǎn)汽量,實現(xiàn)調(diào)整壓力和控制壁溫的目的。
5、04:13機(jī)組負(fù)荷236MW,燃料量136t/h,其中3號磨煤機(jī)67.3t/h,6號磨煤機(jī)68.7t/h,因各制粉系統(tǒng)出力較大,啟動2號制粉系統(tǒng)運行。04:14啟動2號制粉系統(tǒng),因制粉系統(tǒng)投入,控制不當(dāng),水冷壁及屏過壁溫升速率過快。
6、2號磨煤機(jī)啟動時,3、6、2號磨分離器轉(zhuǎn)速偏低,煤粉過粗,火焰中心偏上。2號磨啟動后雖總?cè)剂狭孔兓淮?,?號磨給煤量增加過快,導(dǎo)致爐內(nèi)燃燒情況變化過快。
7、因啟磨時要求入口風(fēng)壓大于4Kpa,新投入磨煤機(jī)風(fēng)速普遍偏高。
8、2號給煤機(jī)啟動后,給煤機(jī)斷煤,啟動振打后來煤,因斷煤給煤機(jī)頻率自動加至50HZ,再次來煤時給煤量從100t/h緩慢降至25t/h初始煤量,磨煤機(jī)鋪煤偏多。綜上分析,2號磨煤機(jī)投運后,爐膛火焰中心上移且爐內(nèi)燃燒煤粉變化較大,導(dǎo)致上部水冷壁及屏過壁溫升速率過快。預(yù)控措施:嚴(yán)格執(zhí)行部門防止鍋爐壁溫、汽溫超限預(yù)控措施,汽水盤和燃燒盤加強(qiáng)配合。注意投粉率和投粉速度,避免水煤失調(diào),造成啟動初期溫升過快。
9、負(fù)荷280MW,鍋爐干濕態(tài)轉(zhuǎn)換,燃料量在26分鐘內(nèi)從146t/h加至176t/h,鍋爐轉(zhuǎn)態(tài)時屏過個別點超溫,經(jīng)查趨勢分析:(1)燃料量短時間加煤過多。(2)BCP泵流量偏小,鍋爐產(chǎn)汽量偏?。?)磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速偏低,燃燒不穩(wěn),負(fù)壓波動大。
10、再熱器水壓試驗結(jié)束后放水時間預(yù)計不足。再熱器水容積520m3,水壓試驗利用電泵中間抽頭上水累計用時6小時,因低再只有兩路疏水放水則超過40小時。以后進(jìn)行水壓試驗應(yīng)考慮放水時間,此外可考慮自放水初期即使用壓縮空氣充氣的方式加快放水速度。
11、1號啟動鍋爐試點火時發(fā)生誤報水位低跳閘問題,2號啟動鍋爐點火1.5小時后報燃燒器故障跳閘,造成抽真空工作暫停,緊急點1號啟動鍋爐供汽,影響啟動時間半小時。
12、爐膛泄漏裝置不正常。在鍋爐發(fā)生泄漏時裝置不起作用,另外其數(shù)據(jù)在DCS無法查詢歷史記錄,均需處理。
13、建立鍋爐水循環(huán)時,開啟主給水旁路調(diào)整門前、后電動門時,前電動門過力矩打不開。為不影響啟動,采取關(guān)閉電泵出口門、降該門前后差壓的方式打開此門。
14、37少油油槍在機(jī)組點火當(dāng)天完成改造,改為武漢斯奇生產(chǎn)的壓縮空氣霧化油槍。因啟動初期廠家也需要進(jìn)行油槍調(diào)試,該油槍前期著火不好,對應(yīng)煤火檢也不好,后期著火正常。但存在幾個問題:1)油槍堵塞時會造成壓縮空氣進(jìn)油,需設(shè)計監(jiān)視點定期檢查。2)進(jìn)油濾網(wǎng)容積大,若還使用原吹掃蒸汽會造成進(jìn)油管道存水多,油槍不好點著。3)霧化電磁閥與進(jìn)油電磁閥共用一根電源,負(fù)荷大,本次使用出現(xiàn)進(jìn)油門狀態(tài)異常問題,只能就地投退。4)該油槍出力可調(diào),目前出力不清。
15、少油油槍在整個啟動階段不正常滅火,主要是3層油槍,運行中八支油槍能相繼滅五支。油槍同時無火檢時監(jiān)盤人員反應(yīng)偏慢,若煤質(zhì)差燃燒突然惡化后果嚴(yán)重。同層均滅火,排除層風(fēng)原因,懷疑與37新改造油槍出力大、影響其他油槍進(jìn)油有關(guān)。
16、點火前空預(yù)器吹灰器疏水速度偏慢,暖至200℃時主值聯(lián)系進(jìn)行測點強(qiáng)制至231℃,進(jìn)行吹灰,當(dāng)時蒸汽壓力0.6MPa,滿足過熱度要求。但近20分鐘未提高輔汽壓力至0.8 MPa以上,需注意保持高壓力進(jìn)行空預(yù)器連續(xù)吹灰。
17、點火前通知九龍啟動漿液循環(huán)泵的時間偏晚,造成等待近10分鐘。
18、6號磨煤機(jī)啟動時發(fā)現(xiàn)冷熱風(fēng)插板門打不開,暴露兩個問題:1)磨煤機(jī)磨輥檢修工作票結(jié)束后安全措施恢復(fù)不全,造成插板門氣源電源未送。2)因6號給煤機(jī)倒煤工作持續(xù)到28日才終結(jié)工作票,27日進(jìn)行閥門試驗時未進(jìn)行6號磨相關(guān)閥門試驗,28日工作票終結(jié)后未補(bǔ)試,存在漏項,點火前專業(yè)務(wù)必再對閥門清單進(jìn)行全面排查。
19、左側(cè)PCV閥開關(guān)狀態(tài)同時來,盤上PCV閥開報警,先關(guān)閉其前電動門,確認(rèn)閥門并未動作,熱工處理正常,但原因不明。
20、并網(wǎng)前投入第二臺磨煤機(jī),造成汽溫、壁溫升速率超限,屏過壁溫超溫報警。投入第二臺磨煤機(jī)的時機(jī)及燃料投入速度需要制定專項措施。
21、汽動給水泵出口電動門打不開。此問題重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)較多,運行人員在操作該門前一定確保其前后壓差不大于0.5 MPa,平衡門開啟。
電氣專業(yè)
1、2019年8月28日2號機(jī)組啟動前,發(fā)現(xiàn)NCS系統(tǒng)操作員站2(NCS1、NCS2為一主一備關(guān)系)操作界面未更新,通知電氣二次班進(jìn)行了處理,對NCS系統(tǒng)操作員站2重啟后正常。但在進(jìn)行500kV解環(huán)操作過程中,NCS系統(tǒng)操作員站2接收不到五防閉鎖電腦的操作指令,只有NCS系統(tǒng)操作員站1正常,也順利的完成了解環(huán)操作。通知電氣二次處理之后,因沒有操作,未進(jìn)行試驗。
2、機(jī)組并網(wǎng)后應(yīng)及時投入碳粉收集裝置及絕緣監(jiān)測裝置運行
三、停機(jī)中異常現(xiàn)象
1、電泵出口電動門處理時間過長。從發(fā)現(xiàn)出口門故障到打開整整1個小時,打亂了停機(jī)的思路和計劃。
2、整個滑停過程一直伴隨著燃燒不穩(wěn),從最初的負(fù)壓擺動大到失去火檢跳5號磨,到最終大面積失去火檢,到最后的停爐,一次比一次嚴(yán)重。整個滑停過程本身就伴隨著爐膛溫度的降低,加上3號的高揮煤被迫減少,再加上失去5號磨后的隔層燃燒,使整個燃燒穩(wěn)定可靠性非常差。
3、停機(jī)后,進(jìn)行500kV合環(huán)環(huán)操作時發(fā)現(xiàn)NCS系統(tǒng)操作員站接收不到操作指令,電氣二次到場后,也未能解決,因是晚上,聯(lián)系不到NCS廠家。經(jīng)值長同意,由電氣專業(yè)監(jiān)護(hù),使用五防閉鎖電子鑰匙,就地進(jìn)行合環(huán)操作。2019年8月30日10:20,NCS操作員站經(jīng)過與廠家聯(lián)系后,處理正常,原因是前幾天廠家對NCS系統(tǒng)操作員站1進(jìn)行安全加固時,將系統(tǒng)防火墻打開,造成NCS系統(tǒng)操作員站1通訊中斷。
四、良好實踐
1、鍋爐點火前及時投入高低壓旁路,防止再熱器干燒。
2、鍋爐啟動前,鍋爐平均溫度48℃,點火后,啟動3號制粉系統(tǒng)后,煤量26噸,初期十分鐘內(nèi),水冷壁出口升溫速率2.2℃,高再出口壁溫升速率2.1℃。由于屏過和高過內(nèi)無蒸汽流動,升速率為0℃。但實際升速率超過2℃。建議鍋爐啟動時,先使用3層微油,合2噸燃油,過一段時間后使用6層微油,合4噸燃油,進(jìn)行暖爐,再加入大油槍烘爐,以后再啟磨退油槍操作。1噸油合2噸煤的發(fā)熱量,在加到10噸燃油后,退油啟磨。減小壁溫變化速率。
3、在啟磨26噸燃料后期,鍋爐水冷壁出口壁溫升溫速率0.7℃,屏過出口壁溫升溫速率1.8℃,高再出口壁溫升溫速率1.1℃。保持最小燃料熱態(tài)清洗,鍋爐升溫升壓后及時投入2號高加,提高給水溫度,緩解升溫速率。儲水罐361閥保持微開狀態(tài),減少熱量損失。
4、汽機(jī)走步暖閥要求主汽壓力4MPa以下 , 早暖閥,機(jī)側(cè)主汽溫不夠360℃,鍋爐稍加燃料,高旁全開,主汽壓力超過4MPa,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)時要求主再熱汽溫低于400℃,并網(wǎng)后啟磨加負(fù)荷要求主汽溫在450℃左右,鍋爐側(cè)汽溫不好滿足要求,使用減溫水控制。汽溫控制不好造成減溫器后溫度波動,對鍋爐產(chǎn)生不利影響。
5、建議鍋爐啟動操作時,加燃料后因汽溫反應(yīng)滯后,增加1噸或2噸后,監(jiān)視壁溫5分鐘的升速率,升速率超1℃時,暫停或減燃料。由于鍋爐蓄熱量增加,燃料不動時,壁溫升速率也能達(dá)到1℃。在主汽壓力接近4MPa時,進(jìn)行汽機(jī)暖閥,但主再熱汽溫不做要求,禁止投入減溫水。50%主汽調(diào)閥達(dá)到200℃時,暖閥結(jié)束,增加燃料,升溫升壓,在鍋爐增加燃料至70噸煤以內(nèi)時(73噸燃料量),主汽壓力低于8MPa時,禁止使用減溫水。因為主蒸汽流量小,禁止投入減溫水。燃料量73噸時,主再熱汽溫肯定會超過汽機(jī)走步升速第21步的要求值,燃料量73噸后,主蒸汽流量20%以上,主汽壓力8.5MPa,高旁開度60%以上后,再投入減溫水,減溫水禁止大幅度調(diào)節(jié),禁止自動,主汽減溫器后溫度低測點禁止320℃以下,再熱器減溫器后低測點禁止300℃以下。
6、本次一級低省利用新加裝管道進(jìn)行沖洗,通過一級低省回水電動門后管道沖排至機(jī)組排水槽,沖洗至合格時間段,既節(jié)約時間,又節(jié)能省水;并及時聯(lián)系熱工解除5號低加出口電動門及旁路電動門邏輯,將其關(guān)閉,避免不合格凝結(jié)水進(jìn)入除氧器。啟動一級低省升壓泵提升頻率進(jìn)行大流量閉式?jīng)_洗,增強(qiáng)沖洗效果,縮短低省沖洗時間。
7、電泵切汽泵運行操作:負(fù)荷維持220-230MW左右,高旁開度維持20%,將低旁壓力設(shè)定值上提至1.5Mpa,關(guān)閉輔汽至除氧器加熱調(diào)門,將除氧器加熱倒至四抽,適當(dāng)關(guān)小二抽抽汽電動門,維持再熱汽壓1.3-1.4Mpa左右,保證電泵切至汽泵供汽正常。
8、滑參數(shù)停機(jī)時,應(yīng)注意軸封汽源情況,當(dāng)主氣溫度低于510度時,禁開主汽門至軸封漏氣門。
9、這次滑參數(shù)停機(jī),由于沒有啟動啟動鍋爐,輔汽是軸封供汽的唯一起源,所以在本次停機(jī)過程中保證輔汽的壓力和溫度至關(guān)重要。在滑參數(shù)停機(jī)過程中,隨著主氣溫度的降低,冷再溫度逐漸降低,輔汽溫度最低低至255℃,軸封母管溫度最低降到293℃,要監(jiān)視好電加熱后蒸汽溫度,及時調(diào)節(jié)軸封加熱器出力,保證軸封調(diào)閥前溫度。
10、滑參數(shù)停機(jī)要嚴(yán)格控制溫降率,滑參數(shù)停機(jī)本身就是降壓降溫過程,如果出現(xiàn)燃燒不穩(wěn),斷煤,跳磨等情況會導(dǎo)致汽壓氣溫速降,對鍋爐傷害較大,同時密切注意TSE的裕度。
11、對鍋爐六大風(fēng)機(jī)及脫硫三臺氧化風(fēng)機(jī)、七臺漿液循環(huán)泵側(cè)絕緣送電,建議諸如類似工作,應(yīng)根據(jù)機(jī)組點火、并網(wǎng)節(jié)點,提前兩天安排,特別時夏季、雨季,室外電機(jī)設(shè)備絕緣易受潮而降低,避免高壓電機(jī)絕緣不合格影響開機(jī)進(jìn)度。
五、遺留和存在的問題
1、 3、6層微油多次出現(xiàn)自動退出現(xiàn)象,建議啟動前設(shè)備部及時清理微油油槍,啟動初期因爐膛溫度低,會出現(xiàn)微油自動熄滅現(xiàn)象,微油退出后建議多試投,多次點不著應(yīng)聯(lián)系設(shè)備部及時清理。
2、微油投入后一次風(fēng)壓波動大,微油配風(fēng)有短時間關(guān)的過小現(xiàn)象。以后應(yīng)保持一次風(fēng)壓穩(wěn)定,剛點火一臺磨運行盡量維持在7MPa左右,不得過高,防止微油前期由于風(fēng)壓高而熄滅。
3、針對近期1、2號機(jī)組出現(xiàn)的啟動過程中的問題,班組內(nèi)部采取拉曲線等手段集中分析,并根據(jù)運行部近期下發(fā)的“防止磨煤機(jī)啟動時汽溫、壁溫大幅波動的預(yù)控措施”,組織副值以上崗位有針對性的學(xué)習(xí),舉一反三,徹底反省自己在機(jī)組啟動中扮演的角色,怎樣從自身崗位出發(fā),避免不安全事件發(fā)生。
4、適逢仿真機(jī)競賽集中培訓(xùn)的絕佳時機(jī),查文獻(xiàn)、查相關(guān)機(jī)組類似事件的預(yù)控措施,結(jié)合本廠機(jī)組運行情況,總結(jié)前期工作的不足。
5、深刻總結(jié)自己的不足,針對前期1、2號機(jī)發(fā)生的事件,組織本機(jī)組人員學(xué)習(xí),一定不辜負(fù)運行部領(lǐng)導(dǎo)的期望,做好運行操作工作。
6、鍋爐升溫升壓率偏高,在機(jī)組啟動時,燃燒盤和汽水盤監(jiān)盤人員溝通較少,甚至不溝通,以后將加強(qiáng)汽水盤和燃燒盤監(jiān)盤人員溝通協(xié)調(diào),通過仿真機(jī)聯(lián)系和事故處理等手段,增加相互之間配合,避免類似情況發(fā)生。
7、機(jī)組啟動時,主值班員需要進(jìn)行大量操作,無暇顧及燃燒和汽水運行情況,現(xiàn)階段許多副值班員無法獨立完成操作任務(wù),希望在機(jī)組啟動時,根據(jù)啟動節(jié)點,部門專業(yè)上應(yīng)現(xiàn)場指導(dǎo),同時值內(nèi)將加強(qiáng)培訓(xùn),尤其是實操方面的培訓(xùn),認(rèn)真梳理操作中存在的問題和短板,實現(xiàn)副值班員崗位達(dá)標(biāo)。
8、高旁邏輯需要優(yōu)化。高旁多次啟動未投自動,原因為當(dāng)前高旁在投自動情況下,不能滿足機(jī)組升溫升壓要求和暖閥要求,已將存在問題提交專業(yè)組,希望能盡快優(yōu)化。
9、電泵出口電動門的可靠性不高。
電力鷹提示:電力技術(shù)監(jiān)督不牢,地動山搖,永無寧日!
【給領(lǐng)導(dǎo)們的話】 運行人員的水平高低就體現(xiàn)在異常事故處理判斷準(zhǔn)確丶果斷丶及時,正常調(diào)整時參數(shù)協(xié)調(diào)丶經(jīng)濟(jì)丶穩(wěn)定,這些可不是什么培訓(xùn)丶管理丶監(jiān)督出來的。 電廠煤電倒掛,虧損嚴(yán)重,機(jī)組檢修,運行成本壓縮嚴(yán)重,效益差人機(jī)因素疊加其中事故嚴(yán)重增加! 某些電廠 平時對運行不聞不問,一出事運行就是老背鍋,這樣的管理模式怎么讓運行兄弟愛崗敬業(yè)? 一旦出事拘留的應(yīng)該是領(lǐng)導(dǎo)! 不能出事都是安全員背鍋,領(lǐng)導(dǎo)就是罰款!最多降職!當(dāng)下某些電廠早就忘了企業(yè)該有的社會屬性了 ! 都是“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行” “時時放心不下”的責(zé)任感, “處處如臨深淵”的危機(jī)感, “瞪大眼睛發(fā)現(xiàn)問題”的敏感性!
37.6W電力鷹都關(guān)注此公眾號:
守住底線,不踩紅線
!
無數(shù)事故已證實!當(dāng)你鋌而走險……
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