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熱泵精餾應(yīng)用于異丁烷精餾過程的節(jié)能改造 熱泵精餾應(yīng)用于異丁烷精餾過程的節(jié)能改造

熱泵精餾應(yīng)用于異丁烷精餾過程的節(jié)能改造

  • 期刊名字:化工進(jìn)展
  • 文件大小:
  • 論文作者:唐超,胡存,陳亞中,吳越峰,崔鵬
  • 作者單位:合肥工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,東華科技股份有限公司
  • 更新時(shí)間:2023-03-12
  • 下載次數(shù):
論文簡(jiǎn)介

異丁烷資源豐富,但工業(yè)利用率低,造成資源未得到合理利用。本文首先分析了C3和C4混合物分離體系的特點(diǎn),建立異丁烷精餾常規(guī)工藝流程,并對(duì)其進(jìn)行模擬計(jì)算。模擬結(jié)果表明:塔釜蒸汽消耗量較大,造成能耗過高。目前,解決精餾過程能耗過高的處理方式集中在工藝參數(shù)的優(yōu)化,在精餾方式上卻少有報(bào)道。為了解決這一問題,本文提出了采取熱泵精餾技術(shù)進(jìn)行節(jié)能改造,并建立了異丁烷精餾的熱泵精餾新工藝。通過模擬計(jì)算且對(duì)結(jié)果進(jìn)行深入分析,得出當(dāng)塔頂/塔釜壓力分別為7×105Pa和7.5×105Pa、循環(huán)工質(zhì)流量3055.13kmol/h、壓縮機(jī)壓縮比為2.286條件下滿足分離要求,且能耗較低。分析熱力學(xué)效率與經(jīng)濟(jì)性并與常規(guī)流程進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明:熱泵精餾新工藝節(jié)能效果極佳,由常規(guī)精餾的68.16GJ/h 降低為熱泵精餾的45.87GJ/h;熱泵精餾新工藝適用于該體系且更加節(jié)能、環(huán)保。

論文截圖
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