超濾器在低溫甲醇洗中的應(yīng)用研究
- 期刊名字:現(xiàn)代化工
- 文件大?。?78kb
- 論文作者:張沛然
- 作者單位:中國礦業(yè)大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
- 更新時(shí)間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
Oct. 201 1現(xiàn)代化工第31卷增刊(2)Modern Chemical Industry2011年10月千z可設(shè)超濾器在低溫甲醇洗中的應(yīng)用研究張沛然(中國礦業(yè)大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,江蘇徐州2200摘要:介紹了天脊集團(tuán)低溫甲醇洗工序針對系統(tǒng)中雜質(zhì)多影響換熱器的傳熱效果和生產(chǎn)負(fù)荷的情況選用了超濾器進(jìn)行過濾,使系統(tǒng)運(yùn)行趨于優(yōu)化,對穩(wěn)定生產(chǎn)起了一定的作用關(guān)鍵詞:超濾器;不銹鋼纖維燒結(jié)氈濾芯;物理吸收中圖分類號:TQ545文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:0253-4320(2011)S2-0092Ultrafilter in low temperature methanol washing application researchZHANG Pei-ranPolytechnic University, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221000, China)Abstract: In Tianji Group in low temperature methanol washing process were introduced, in view of the systemnany impurities, influence of heat exchanger effectiveness and production load conditions, selection of the filter to filterallowing the system to run tends optimize, to stabilize the production played a certain roleKey words: ultrafilter: stainless steel fiber felt filter element; physical absorption天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司低溫甲醇洗裝置質(zhì)量濃度應(yīng)小于50mL/m3,2.34MPa、-62℃的脫釆用德國魯奇工藝,九塔流程。低溫甲醇洗的任務(wù)碳?xì)馑偷?00液氮洗工序脫除CO是脫除粗氣中的二氧化碳、硫化氫和有機(jī)硫以及其CO2吸收塔塔底富CO2甲醇經(jīng)過H2S吸收塔他雜質(zhì),使煤氣得到凈化。給料泵加壓,并經(jīng)甲醇過冷器冷卻送到H2S吸收塔低溫下,甲醇吸收CO2、H2S是物理吸收。利用頂部洗滌H2S、COS等雜質(zhì)。H2S吸收塔下部第10甲醇溶液對CO2、H2S能進(jìn)行選擇性吸收的特性來塊塔板上的甲醇液由上塔提供去H2S吸收塔下段脫除粗煤氣中的CO2、H2S和油類物質(zhì)。預(yù)洗脫除煤氣中輕油水等雜質(zhì),H2S吸收塔上塔另實(shí)踐證明甲醇對CO2、H2S、CO0S有高的溶解度,外一股甲醇經(jīng)甲醇再冷卻器被冷凍氨冷卻后送至而對H2、CH4、CO等溶解度小,另一方面表現(xiàn)在對H2S膨脹塔(K-504)進(jìn)行再生。H2S的吸收要比CO2快好幾倍,溶解度前者比后者經(jīng)H2S吸收塔下塔洗滌輕油、水、萘等雜質(zhì)的也大,所以可以先吸收CO2,再吸收H2S。因此流程富硫富碳甲醇從H2S吸收塔塔底部經(jīng)過節(jié)流和經(jīng)的設(shè)置也是針對這一特性來設(shè)計(jì)的。預(yù)洗塔洗滌輕油、水、萘等富硫富碳甲醇經(jīng)過節(jié)流混1工藝流程簡述合,然后進(jìn)入預(yù)洗閃蒸塔兩段減壓閃蒸,脫除輕組分氣體和大部分CO2氣體,兩段閃蒸氣體送到H2S從粗煤氣/合成氣熱交換器來的-20℃煤氣總管。(含有甲醇和煤氣冷凝液)進(jìn)入H2S吸收塔下段10變換氣在進(jìn)入粗煤氣/合成氣熱交換器之前用塊塔盤,脫除煤氣中氣態(tài)輕油和高沸點(diǎn)碳?xì)浠衔锛状紘娚浔脟娚浼状紒斫档兔簹馑c(diǎn)。另一股等雜質(zhì)。另一股從氨冷器來的煤氣進(jìn)入預(yù)洗塔,在68萬m3/h)約1/3的冷煤氣進(jìn)入第一換熱器10塊塔盤脫除煤氣中的氣態(tài)輕油和高沸點(diǎn)碳?xì)浠?W-500/B)(一開一備),被來自第二換熱器的脫合物等雜質(zhì)后進(jìn)入H2S吸收塔在下塔頂部和H2S硫氣冷卻至3℃左右,在第一換熱器下封頭進(jìn)行氣吸收塔第10塊塔盤上來的煤氣混合后進(jìn)人H2S吸液分離然后進(jìn)入第二換熱器同來自H2S吸收塔的收塔塔上段81塊塔盤進(jìn)行煤氣脫硫(H2S、COS等脫硫氣進(jìn)一步換熱降溫至-20℃后,進(jìn)入煤氣水分有機(jī)硫)。脫硫煤氣分2股,一部分去變壓吸附裝離罐分離煤氣水及里酸出性午水小離罐的冷煤氣置,另一部分進(jìn)入CO2吸收塔脫除CO2,煤氣得到凈進(jìn)入氨冷器中國煤化洗脫硫。出化。凈化氣中CO2質(zhì)量濃度應(yīng)小于10mL/m,甲醇第一換熱器(CNMH換熱器之前收稿日期:201-08-12;修回日期:2011-09-20作者簡介:張沛然(1989-),女,大學(xué),從事化工工程工作,100911726@qcms2011年10月張沛然:超濾器在低溫甲醇洗中的應(yīng)用研究93噴入甲醇來降低冰點(diǎn)。甲醇來自H2S吸收塔給料變壓吸附吸收塔泵/甲醇噴射泵2股甲醇可以互相切換。預(yù)洗塔2改造前系統(tǒng)情況目改造前甲醇洗工藝流程如圖1所示。co吸收塔變壓吸預(yù)洗閃燕塔HS影脹塔頂吸收塔自l—第一換熱器;2-第二換熱器;3-氨冷器4一預(yù)洗塔粗煤氣5-H2S吸收塔;6—甲醇過冷器;7一熱交換器;8—甲醇噴射泵;甲醇再冷器;10甲醇給料泵;11-F512預(yù)洗過濾器;12-F-511精洗過濾器預(yù)洗閃燕塔HS膨脹塔CO吸收塔圖2改造后甲醇洗工藝流程簡圖1—第一換熱器;2—第二換熱器;3一氨冷器:4一預(yù)洗塔;5—H2S吸收塔;6—甲醇過冷器;7—熱交換器;8一甲醇噴射泵大部分CO2氣體兩段閃蒸氣體送到H2S總管。甲醇再冷器;10甲醇給料泵增加2組4臺不銹鋼纖維燒結(jié)氈濾芯超濾器。圖1改造前甲醇洗工藝流程簡圖(1)F511A/B立式,2臺。主要技術(shù)參數(shù):600X2550,PB=3.0MPa,TB=-45℃,材質(zhì)304。甲醇洗工號是用甲醇在低溫下吸收粗煤氣中的(2)F-512A/B立式,2臺。主要技術(shù)參數(shù)CO2、H2S等,該系統(tǒng)由于各種原因,常常產(chǎn)生許多350X1438,PB=3.0MPa,TB=-45℃,材質(zhì)304。細(xì)小渣質(zhì)(腐蝕產(chǎn)物、粉塵等),污染了甲醇溶液,這超濾器采用燒結(jié)不銹鋼絲纖維氈過濾介質(zhì),其些渣質(zhì)沉積在換熱器管程、殼程,直接影響了換熱器纖維接觸點(diǎn)燒結(jié)在一起,牢固而可折疊,孔徑成梯度的傳熱效果,堵塞換熱器通道,增加了甲醇循環(huán)的阻結(jié)構(gòu),屬固定型不規(guī)則深度過濾,具有下列特點(diǎn)力,在塔盤上積存影響傳質(zhì)效率,導(dǎo)致洗滌效率下①濾芯呈圓桶狀折疊式,全熔透焊,強(qiáng)度高,可承受降,降低了生產(chǎn)負(fù)荷。壓差0.5MPa以上;②濾芯有很高的孔隙率和極好在每年大修檢查中,發(fā)現(xiàn)換熱器內(nèi)芯非常臟,部的透氣性;③濾芯有很高的納污能力;④濾芯耐高分塔內(nèi)降液管有堵塞現(xiàn)象、塔盤沉積物也很多。溫,耐腐蝕;⑤濾芯牢固耐用,可反復(fù)清洗,一次投為此決定在合成裝置甲醇洗系統(tǒng)增加西安超濾資,長期受益。公司生產(chǎn)的超濾器,以便除去系統(tǒng)甲醇中的渣質(zhì),確改造后過濾效果良好。但由于系統(tǒng)太臟,濾芯保裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。過于精細(xì),加上系統(tǒng)壓差表指示有誤,投運(yùn)不久濾網(wǎng)3改造情況就被堵塞,沒被及時(shí)發(fā)現(xiàn),由于濾網(wǎng)兩面壓差過大致使濾芯被壓扁無法使用。后經(jīng)廠家修復(fù)并將壓差表為改進(jìn)甲醇洗工作環(huán)境,在系統(tǒng)內(nèi)增加2組超更換才正常投入運(yùn)行。濾器,以過濾掉系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì),減少雜質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)的沉積,改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境。改造后甲醇洗工藝流程如4改造效果圖2所示對脫硫甲醇和預(yù)洗甲醇增加超濾后,對低溫甲在H2S吸收塔下部甲醇液去H2S膨脹塔的管醇洗系統(tǒng)的影響是一個(gè)長期的優(yōu)化過程,對甲醇洗線上增加精洗過濾器,甲醇液經(jīng)過精洗過濾器超濾滌系統(tǒng)甲醇的凈化,尤其對預(yù)洗再生系統(tǒng)甲醇水及器濾除大顆粒雜質(zhì)后經(jīng)甲醇再冷卻器被冷凍氨冷設(shè)備的凈化效果非常明顯。而且目前超濾系統(tǒng)運(yùn)行卻后送至H2S膨脹塔進(jìn)行再生。平穩(wěn)。從以下幾個(gè)現(xiàn)象可見一斑經(jīng)H2S吸收塔下塔洗滌輕油、水、萘等雜質(zhì)的(1)使中國煤化工換清洗1次,煤富硫富碳甲醇從H2S吸收塔底部經(jīng)過節(jié)流和經(jīng)K粉及銹渣軻CNMHG1次,內(nèi)部煤粉500洗滌輕油、水、萘等富硫富碳甲醇經(jīng)過節(jié)流混合及結(jié)晶堵塞嚴(yán)重。處增加預(yù)洗過濾器,經(jīng)過預(yù)洗過濾器濾除雜質(zhì)后進(jìn)(2)現(xiàn)在F112個(gè)月切換清洗1次,內(nèi)部雜質(zhì)入預(yù)洗閃蒸塔兩段減壓閃蒸,脫除輕組分氣體和下轉(zhuǎn)第95頁)2011年10月王為江:揚(yáng)子石化D套空分的空氣凈化系統(tǒng)配管設(shè)計(jì)95·空氣通過管線(GA-11-48)送往主換熱器單元進(jìn)線(RC-04-32”)送人再生吸附器,把再生的吸附器步處理。2臺分子篩吸附器交替運(yùn)行,當(dāng)其中1臺溫度降下來備用,再生用過的污氮通過管線(RC在吸附時(shí),另1臺進(jìn)行再生。再生的流程是引一股21-40″)去放空線放空。其流程簡圖如圖1所示被再生加熱器(E2617)加熱的污氮通過管線(RG-1.2工藝參數(shù)02-40”)進(jìn)入需再生的吸附器,以除去吸附器內(nèi)的水如圖1所示,主要有7根管線與空氣凈化系統(tǒng)分和二氧化碳等,再引一股未被加熱的污氮通過管運(yùn)行相關(guān)聯(lián)??諝鈨艋到y(tǒng)管線索引表見表1。表1空氣凈化系統(tǒng)管線索引表公稱物料管線起止點(diǎn)壓力/MPa溫度/℃管線號直徑/in名稱狀態(tài)起操作設(shè)計(jì)操作設(shè)計(jì)空氣E24l6A2626A/BGA-11空氣氣氣氣氣氣氣氣A2626AB主換熱器0.43414/189污氮F26170.014污氮E2617GA-110.0130.3189/14污氮RG-10RG-020.014RG-10污氮氮?dú)饪偣芊趴誖G-21污氮A2626AB放空0.0130.780/14如表1所示,與分子篩吸附器A2626AB相連因此在2臺分子篩吸附器交替運(yùn)行的過程中,分子接的管線操作溫度會有較大的周期性變化。例如,篩吸附器進(jìn)出口管線由于溫度的變化承受著周期性當(dāng)吸附器A2626A進(jìn)行吸附工況時(shí),管線GA-08變化的應(yīng)力。48"與A2626A管口N1.1、N12相連接部分的操作溫度是14℃,管線GA-11-48″與A2626A管口2空氣凈化系統(tǒng)的設(shè)備平面布置N2.I、N2.2相連接部分的操作溫度也是14℃,而此南京揚(yáng)子石化D套空分裝置為節(jié)約用地設(shè)備時(shí)A2626B吸附器進(jìn)行再生工況,管線CA-11-48布置緊湊??諝鈨艋到y(tǒng)的設(shè)備平面布置如圖2與A2626B管口N2.1、N2.2相連接部分的操作溫度所示,分子篩吸附器A2626AB布置在場地的中間先從14℃升到189℃,再逐漸下降到14℃,管線靠右側(cè)位置,2臺吸附器中心的距離是9m,空氣冷GA-0848"與A2626B管口N1.1、N12相連接部分卻塔F2416布置在場地中間靠左側(cè)位置,距離吸附的操作溫度則從14℃逐漸升到80℃再降到14℃;器A2626A13m,再生加熱器E2617布置在場地上(上接第93頁)濾芯的超聲波再生清洗效果不好。原設(shè)計(jì)該過濾很少;F-5121個(gè)月切換清洗1次,內(nèi)部雜質(zhì)較少。器不用人工清理,用超聲波震蕩后,濾芯所吸附的這是一個(gè)漸進(jìn)的過程。渣質(zhì)自動脫落,但在使用過程中,濾芯經(jīng)過超聲波(3)從去年和今年系統(tǒng)停車檢修塔罐檢查情況再生后,濾芯下部1/3渣質(zhì)大部分脫落,上部2/3來看,設(shè)備底部沉積雜質(zhì)很少,而且是繼續(xù)優(yōu)化的勢部分幾乎沒有效果,在超濾器超聲波再生無效的頭,特別是從今年檢查情況看,沉積雜質(zhì)很少。較使情況下,被迫人工清理濾芯,既費(fèi)事又費(fèi)力,并對用超濾前發(fā)生了根本性的改觀。人體有害(4)隨著甲醇的凈化,換熱設(shè)備使用周期延長,現(xiàn)在超濾器配套使用的超聲波再生清洗機(jī)已低溫甲醇洗工況長期保持在一個(gè)良好的工況下運(yùn)壞,由于清洗效果不好,也沒有再修復(fù)或配置,全部行,隨運(yùn)行時(shí)間的延續(xù)工藝參數(shù)變化不明顯。用人工清理V凵中國煤化工從以5存在問題CNMHG用于低溫甲醇洗系統(tǒng)過濾雜質(zhì)完全可行,對系統(tǒng)的凈化效果也很超濾器的投用,對優(yōu)化工藝操作效果明顯,但好,但超聲波再生方面需要進(jìn)一步改進(jìn)?!?/p>
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