BGL碎煤加壓熔渣氣化爐運(yùn)行情況分析
- 期刊名字:煤炭加工與綜合利用
- 文件大?。?42kb
- 論文作者:鄭萬(wàn)德,王鵬娥
- 作者單位:青海礦業(yè)股份有限公司
- 更新時(shí)間:2020-07-13
- 下載次數(shù):次
煤炭加工與綜合利用No.4, 2014COAL PROCESSING & COMPREHENSIVE UTILIZATION39BGL碎煤加壓熔渣氣化爐運(yùn)行情況分析鄭萬(wàn)德,王鵬娥(青海礦業(yè)股份有限公司,青海西寧810000)摘要:剖析了A公司50萬(wàn)ta合成氨和80萬(wàn)t/a尿素裝置熔渣氣化BGL不能長(zhǎng)周期聯(lián)產(chǎn)運(yùn)行的原因。在與專(zhuān)利商及時(shí)溝通,嚴(yán)格操作紀(jì)律后,運(yùn)行狀態(tài)變好,總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。關(guān)鍵詞:煤氣化廠;生產(chǎn)管理;責(zé)任制;技術(shù)管理中圖分類(lèi)號(hào): TQ546. 2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A文章編號(hào): 1005-8397 (2014) 04-0039-02最近幾年,國(guó)內(nèi)引進(jìn)了澤瑪克公司碎煤加壓的開(kāi)車(chē)效果,造成了巨大的損失,原因如下:熔渣氣化BGL。該技術(shù)原來(lái)是黑水泵煤氣化公司(1)對(duì)氣化原料認(rèn)識(shí)不足。例如對(duì)開(kāi)工石油專(zhuān)利,后來(lái)被澤瑪克收購(gòu),目前在國(guó)內(nèi)已經(jīng)投料焦、入爐煤、助熔劑的粒度控制設(shè)計(jì),原設(shè)計(jì)要的只有兩家公司。其中一家A公司50萬(wàn)ta合成氨、求6~50mm,實(shí)際入爐煤顆粒較多在200mm以.80萬(wàn)始尿素裝置,采用BGL熔渣氣化技術(shù),建上,甚至達(dá)到250 mm以上。造成氣化爐排渣頻繁,設(shè)3臺(tái)氣化爐,二開(kāi)一備,設(shè)計(jì)采用褐煤型煤為下渣不暢或堵塞停車(chē),總停車(chē)次數(shù)的一半由此原氣化原料。另外一家B公司設(shè)計(jì)兩套50萬(wàn)ta合因造成;煤中粉煤比較多,造成床層偏燒偏流。成氨、80萬(wàn)t/a尿素裝置,采用BGL熔渣氣化技術(shù),(2)對(duì)灰渣的認(rèn)識(shí)不足。操作工認(rèn)為排出渣建設(shè)7臺(tái)BGL,五開(kāi)兩備。本文著重從BGL氣化的顏色就是綠色的。這種錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)導(dǎo)致了錯(cuò)誤爐在工藝技術(shù)方面的應(yīng)用進(jìn)行了分析。的操作思想和操作方向,導(dǎo)致蒸汽氧氣比越開(kāi)越低(最低0. 6,而ESD設(shè)計(jì)跳車(chē)下限0.7)。因?yàn)?內(nèi)蒙古 A公司BGL氣化爐運(yùn)行狀態(tài)渣溫越來(lái)越高,排出渣越來(lái)越綠,越來(lái)越粉碎,A公司在內(nèi)蒙古呼倫貝爾建設(shè)50萬(wàn)ta合成氨、導(dǎo)致單質(zhì)鐵大量析出堵塞下渣口而停車(chē)。80萬(wàn)t/a尿素裝置, BGL氣化裝置從2011年9月開(kāi)(3)對(duì)黑管認(rèn)識(shí)不足。A公司曾經(jīng)在6個(gè)鼓始試車(chē),實(shí)際采用褐煤塊煤為氣化原料,到2012風(fēng)口長(zhǎng)期黑管的狀態(tài)下運(yùn)行,而專(zhuān)利商的要求是年底共計(jì)開(kāi)車(chē)21爐次,到2013年3月中旬共計(jì)鼓風(fēng)必須常亮,黑水泵的操作手冊(cè)要求發(fā)生兩個(gè)開(kāi)車(chē)26爐次。最長(zhǎng)開(kāi)爐時(shí)間為2012年9月的22黑管時(shí)就必須停車(chē)。不同的操作方法會(huì)造成不同到23天。到2013年3 月澤瑪克介入前的最近- -次的后果。頻繁的黑管會(huì)造成嚴(yán)重的偏燒、回火等,運(yùn)行,A公司BGL氣化爐3號(hào)、1號(hào)、2號(hào)氣化爐損壞耐火材料和設(shè)備內(nèi)件,降低氣化性能等。分別運(yùn)行2天、1天和6天。氣化爐開(kāi)工時(shí)間在退(4)對(duì)渣液位認(rèn)識(shí)不足。BGL的液態(tài)渣應(yīng)該步,主要還是技術(shù)人員對(duì)氣化技術(shù)的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)了全部熔于渣池中。但是,操作工認(rèn)為渣池中沒(méi)有偏差,摘除了較多的聯(lián)鎖和跳車(chē)條件后,使氣化渣,人為抬高渣池液位。白天不能調(diào)晚上調(diào),多裝置在一些極限條件下操作,所以不可能取得好次的波動(dòng)和停車(chē)事故發(fā)生在晚上和凌晨。這和操作工認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一有關(guān)系,渣池液位高是有危害的,例如可拉壞耐火材料,損毀托轉(zhuǎn)板等。收稿日期: 2014-03-25(5)對(duì)渣池培養(yǎng)認(rèn)識(shí)不足。BGL是間隙排渣,作者簡(jiǎn)介:鄭萬(wàn)德(1983- -),男,甘肅武威人,2008 年畢業(yè)于因此初期的中國(guó)煤化工我證明,A公甘肅蘭州交通大學(xué)電力系統(tǒng)及自動(dòng)化系,工學(xué)學(xué)士,青海礦業(yè)股份司的第- -次MYHCNMHG4~5h,但有限公司氣化工程師。.40煤炭加工與綜合利用2014年第4期是曾經(jīng)發(fā)生過(guò)切蒸氧后15 min就開(kāi)始排渣。結(jié)果塊煤)和設(shè)計(jì)煤種(褐煤型煤)偏差較大的情況是渣口堵塞而停車(chē)。即使是2013年3月份,澤瑪下,3號(hào)、1號(hào)和3號(hào)在運(yùn)行初期就出現(xiàn)問(wèn)題的狀克介入開(kāi)車(chē)后,仍然發(fā)生了2 h排渣和3 h排渣。況下,2號(hào)爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行28天,操作性能和操(6)對(duì)火焰下燒的起因和由此造成的危害性作指標(biāo)不斷優(yōu)化,超過(guò)以往運(yùn)行最長(zhǎng)記錄,并最認(rèn)識(shí)不夠。入爐煤粒度太大、汽氧比太低、渣溫終在完成高負(fù)荷試驗(yàn)后成功實(shí)現(xiàn)計(jì)劃停車(chē)。本次太高、鐵析出、下渣太頻繁、下渣太狠、下渣系運(yùn)行充分證明,BGL熔渣氣化技術(shù)在工藝上是成統(tǒng)參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤等原因都可能造成下渣口堵塞和熟的,可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。只要操作人員嚴(yán)火焰下燒。對(duì)原因分析不深入、認(rèn)識(shí)不足,長(zhǎng)時(shí)格按照操作手冊(cè)操作,在檢修上加強(qiáng)管理,保證間采用強(qiáng)火焰燒通渣口不僅不能解決問(wèn)題,反而檢修質(zhì)量,縮短檢修周期和氣密時(shí)間,就能大幅會(huì)越來(lái)越糟。.提高氣化裝置在線率;改善入爐煤質(zhì),盡快實(shí)現(xiàn)(7)對(duì)檢修質(zhì)量重視程度和把關(guān)不夠。對(duì)技型煤入爐,就能進(jìn)-一步提高負(fù)荷率,以早日實(shí)現(xiàn)術(shù)的認(rèn)識(shí)偏差造成操作條件不正確,造成設(shè)備頻達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)運(yùn)行目標(biāo)。繁檢修;檢修質(zhì)量不過(guò)關(guān)造成氣密封差,造成反3 B 公司運(yùn)行狀態(tài)分析復(fù)檢修和設(shè)備在線率低,造成裝置開(kāi)工率低。本次聯(lián)合開(kāi)車(chē)最后-次開(kāi)車(chē),3號(hào)爐、1 號(hào)爐在投B公司在2013年12月-次性投料試車(chē)成功,蒸氧后1h左右20min內(nèi)溫升300"C(230mm耐試車(chē)周期短,投料率高,停車(chē)頻率低。這么好的火磚背面溫度); 6號(hào)爐在投蒸氧后100 min左右開(kāi)車(chē)狀態(tài)是在以下因素促成的:操作人員的長(zhǎng)時(shí)2 min內(nèi)溫升300°C。耐火磚和搗打料材料質(zhì)量和間培養(yǎng),借鑒了A公司投料經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);和專(zhuān)利商安裝質(zhì)量必須得到保證,消除可能存在的安裝縫及時(shí)溝通,并且讓專(zhuān)利商長(zhǎng)周期駐扎在公司,有和膨脹縫,防止耐火磚背面串氣損壞耐火磚。問(wèn)題及時(shí)協(xié)商,沒(méi)有了盲目的技術(shù)操作。但是,(8)對(duì)原設(shè)計(jì)重視程度不夠,錯(cuò)誤修改原設(shè)還是在試車(chē)前發(fā)生了- -些技術(shù)困惑。因?yàn)锽GL氣計(jì)。A公司摘除了多個(gè)聯(lián)鎖和跳車(chē)條件,也造成化爐有煤鎖和攪拌器,屬于傳動(dòng)設(shè)備,煤鎖密封本次聯(lián)合開(kāi)車(chē)3號(hào)爐錯(cuò)誤操作后不能進(jìn)入熱備程不嚴(yán)格,攪拌器組裝過(guò)程需要內(nèi)部焊接冷卻水管序。線,BGL氣化爐冷卻系統(tǒng)復(fù)雜,試車(chē)期間攪拌器(9)前期開(kāi)車(chē)中,A公司對(duì)原設(shè)計(jì)裝置做了泄漏造成了停車(chē)。BGL 熔渣氣化爐壓力高,內(nèi)部一些沒(méi)有意義甚至錯(cuò)誤的改動(dòng),例如擴(kuò)大排渣口還有耐火磚,耐火磚和內(nèi)壁之間有熔渣池。熔渣直徑,縮小鼓風(fēng)口噴口直徑,增加捅下渣口的液池是由4塊精銅組裝的,精銅里面有冷卻水管線。壓裝置等。實(shí)踐證明,擴(kuò)大排渣口直徑?jīng)]有意義,由于專(zhuān)利技術(shù)缺陷問(wèn)題造成了內(nèi)壁泄漏。B公司反而增加了下渣口堵塞的機(jī)會(huì);縮小鼓風(fēng)口噴口7臺(tái)bGL氣化爐都有共同的泄漏問(wèn)題。經(jīng)過(guò)-一個(gè)直徑增加了噴口流速,限制了負(fù)荷的提高;增加多月的技術(shù)改進(jìn),順利解決了專(zhuān)利缺陷技術(shù)問(wèn)題,捅下渣口的液壓裝置造成了事故停車(chē),險(xiǎn)些釀成2013年12月底順利生產(chǎn)出合格的尿素。.安全事故。4總結(jié)2專(zhuān)利商參與投料情況分析保證設(shè)備在線率高,必須加大檢修管理;提2013年3月澤瑪克第一次進(jìn)入A 公司BGL氣高運(yùn)行周期,必須嚴(yán)格按照操作手冊(cè)、設(shè)計(jì)要求化裝置開(kāi)車(chē),組織開(kāi)車(chē)隊(duì)與A公司組成聯(lián)合開(kāi)車(chē)操作,不得擅自修改設(shè)計(jì)參數(shù);有問(wèn)題盡早和專(zhuān)小組,實(shí)施了2013年4月到5月A公司BGL氣化利商溝通,以免造成不必要的損失;必須保證原裝置的開(kāi)車(chē),共計(jì)完成3臺(tái)爐子開(kāi)車(chē)(開(kāi)車(chē)順序料煤的合格率,才能減少氣化停車(chē)頻率。BGL氣3號(hào)、1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)),在實(shí)際運(yùn)行煤種(褐煤化是新技中國(guó)煤化I用實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)證明是否長(zhǎng)YHCNMHG.
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