提高天然氣計(jì)量精度幾種方法
- 期刊名字:油氣田地面工程
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- 論文作者:許震
- 作者單位:大慶油田采油六廠
- 更新時(shí)間:2020-03-24
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5油氣田地面工程第27卷第8期(2008. 8)提高天然氣計(jì)量精度幾種方法許震(大慶油田采油六廠)摘要:提高天然氣計(jì)量精度,首先要注(1)溫度影響及解決方法。氣表T.作環(huán)境受溫意天然氣計(jì)量過(guò)程中存在的各種誤差因素,度條件限制,溫度條件是在一20~55 C范圍,只同時(shí)必須保證氣計(jì)量?jī)x器的準(zhǔn)確性;其次是有在這個(gè)范圍內(nèi)才能保障正常工作。一旦環(huán)境溫度天然氣輸送過(guò)程與檢定過(guò)程必須保持一致,不適合,尤其是冬季,在沒有保溫措施的情況下,當(dāng)天然氣輸送過(guò)程中,溫度、壓力、流量值氣表在環(huán)境溫度過(guò)低情況下工作,影響計(jì)量準(zhǔn)確變化很大時(shí),一定要進(jìn)行再檢定。只有這性,還會(huì)對(duì)氣表內(nèi)部四件造成損壞。而且,當(dāng)氣管樣,才能使天然氣計(jì)量的精度得到保障,達(dá)線中天然氣溫度低于-20 C,就超過(guò)了溫度下限,到計(jì)量設(shè)備設(shè)計(jì)水平。影響了氣表的準(zhǔn)確計(jì)量。通常冬季采取在氣表管線關(guān)鍵詞:天然氣;流量計(jì);計(jì)量精度旁邊增設(shè)1根冬季采暖管線措施,并與其管線包在同-保溫層內(nèi),此項(xiàng)工程造價(jià)不高,施工方便。目前,大慶地區(qū)天然氣計(jì)量大部分采用LUX(2)氣表管線人口直管段過(guò)窄的影響。在部分旋進(jìn)旋渦流量計(jì)計(jì)量方式。雖然采用系數(shù)修正方中轉(zhuǎn)站發(fā)現(xiàn),有些氣表入口直管段過(guò)細(xì),直管段內(nèi)法,可消除基本誤差,使流量計(jì)的準(zhǔn)確度得到提徑小于氣表腔體內(nèi)徑,這種安裝方法本身不符合氣高,但在流量計(jì)系數(shù)檢定和使用中仍存在一些導(dǎo)致表安裝要求。另外,在這種狀況下,當(dāng)中轉(zhuǎn)站產(chǎn)氣誤差的因素,影響氣計(jì)量的準(zhǔn)確性。過(guò)多時(shí),氣閥門即使?jié)M開度,天然氣仍不能及時(shí)從細(xì)管段排走,造成氣表入口管線內(nèi)壓力逐步增加,1影響氣表準(zhǔn)確性的因素罐內(nèi)壓力達(dá)到安全值時(shí),為了避免罐內(nèi)憋壓,只好.(1)儀表本身的系數(shù)。儀表的精度是由本身的冉打開旁通管線,旁通沒有計(jì)量設(shè)備,造成中轉(zhuǎn)站系數(shù)決定的,一旦儀表系數(shù)選定了一個(gè)適合生產(chǎn)環(huán)產(chǎn)氣量計(jì)量值比實(shí)際值要偏低.也使各中轉(zhuǎn)站外輸境的最佳值,儀表的精度也就確定了。氣總計(jì)量值與總外輸值不一致。(2)氣表檢定過(guò)程所用介質(zhì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的(3) 管線中油水蒸汽的影響及解決辦法?,F(xiàn)場(chǎng)影響。在氣表檢定過(guò)程中所用的介質(zhì)是空氣,它是中經(jīng)常能夠從放空閥中放出大量水油混合物,因此由壓風(fēng)機(jī)提供的,雖然壓風(fēng)機(jī)可以提供瞬時(shí)變化的可知天然氣中含有大量的水和油的蒸汽,而且濕氣氣流,但是首先由于空氣與天然氣本身密度及膨脹在管線輸送過(guò)程中壓力損失要大于干氣,氣表計(jì)量系數(shù)的不同,對(duì)旋進(jìn)旋渦氣表的樂力探頭造成的壓標(biāo)況下,氣流量是根據(jù)壓力、體積、溫度之間的氣力效果也不同,因此會(huì)造成一些誤差;其次校驗(yàn)中態(tài)方程經(jīng)換算得到標(biāo)況體積的。各小隊(duì)進(jìn)行分隊(duì)計(jì)壓風(fēng)機(jī)提供的可變壓力、可變流量氣流不如現(xiàn)場(chǎng)氣最時(shí),由于輸送過(guò)程中蒸汽損失很多,使得蒸汽壓流變化的隨機(jī)性強(qiáng),也會(huì)使校驗(yàn)后的氣表在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)力損失過(guò)大,這就導(dǎo)致了各中轉(zhuǎn)站外輸總和與總外用中精度降低。輸值相差很大。此外,氣表中的探頭被水油蒸汽所(3)氣表壓力范圍最佳值?,F(xiàn)場(chǎng)輸氣管線中的包圍,嚴(yán)重影響了氣表的正常工作環(huán)境,導(dǎo)致氣表氣體壓力是脈動(dòng)壓力,測(cè)量脈動(dòng)壓力時(shí),正常來(lái)氣精度下降,經(jīng)觀察校驗(yàn)回來(lái)的氣表精度能達(dá)到宜為氣表量程的1/3~1/2,因此,在天然氣計(jì)量1.0, 使用一年精度降到4.0級(jí),這種現(xiàn)象就是由過(guò)程中,需要調(diào)整來(lái)氣閥門開關(guān)度大小,使之滿足于外界環(huán)境和工藝流程過(guò)程中的某些缺陷造成的。這一條件。針對(duì)這些情況,把流程中的氣表位置適當(dāng)提高一些,讓旁通管線在氣表下方,且低于來(lái)氣管線,以2應(yīng)對(duì)措施防I止蒸汽形成液體時(shí)肖接流人氣表影響計(jì)量;旁通目前,油田供氣行業(yè)計(jì)量設(shè)備主要使用LUX定期進(jìn)行放空,排出管道里的存留液體。旋渦流量計(jì)。它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無(wú)機(jī)械可動(dòng)部件,具有.(4)返輸干氣自耗氣計(jì)量。在自耗干氣方面,準(zhǔn)確度高、不堵塞、不易結(jié)垢等優(yōu)點(diǎn),但只有在適.總站配有返輸干氣自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,各中轉(zhuǎn)站配有氣動(dòng)當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境下才能發(fā)揮其優(yōu)勢(shì),否則會(huì)影響其計(jì)調(diào)節(jié)閥,通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),投產(chǎn)使用后各站氣動(dòng)調(diào)節(jié)量準(zhǔn)確度。閥效果不理想,影響了返輸干氣正(下轉(zhuǎn)第54頁(yè))5油氣田地面工程第27卷第8期(2008. 8)圖、歷史變化趨勢(shì)圖,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)一年;③可對(duì)各水沉降罐液位高度改設(shè)為8.5 m,游離水脫除器壓通道的采集類型、信號(hào)、名稱、單位、處理編號(hào)、力設(shè)為0.12 MPa,油水界面控制點(diǎn)設(shè)為75%,高報(bào)警類型、上限、下限等進(jìn)行更改定義;④可對(duì)每度為3 m.個(gè)罐的液位、界面、壓力進(jìn)行自動(dòng)與手動(dòng)轉(zhuǎn)換。調(diào)整后,油水界面控制值是一個(gè)以3 m高度(3)基于全面的防護(hù)考慮,新增防雷擊系統(tǒng)。為軸線,隨時(shí)間上下小范圍波動(dòng)的曲線。這說(shuō)明當(dāng)界近幾年,在防直擊雷方面主要從三個(gè)方面進(jìn)行考面高于設(shè)定值時(shí),調(diào)節(jié)閥開大,脫除器放水;當(dāng)界面慮:①完善外部防直擊雷系統(tǒng);②合理配置過(guò)電壓低于設(shè)定值時(shí),調(diào)節(jié)閥關(guān)小,控制放水量; 10 000 m'保護(hù)裝置(含電源、信號(hào));③良好的等電位連接。污水沉降罐液位及脫除器壓力等均在平衡狀態(tài),PID調(diào)節(jié)合理,系統(tǒng)進(jìn)入自動(dòng)控制狀態(tài)。3改造效果分析(2)優(yōu)化控制宅部分的設(shè)計(jì)模式。在該項(xiàng)目的(1)調(diào)整設(shè)計(jì)參數(shù)。為保證游離水脫除器輸出改造中,將常規(guī)盤裝儀表和微機(jī)計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行了整油和輸出水的質(zhì)量,必須建立起相對(duì)穩(wěn)定的油水界合,設(shè)計(jì)了一套小規(guī)模的站用PLC控制系統(tǒng)。將面,找出脫除器界面控制點(diǎn)與內(nèi)部壓力、含水油緩原有兩套監(jiān)控系統(tǒng)的所有信號(hào)都引入該系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)沖罐壓力以及液位的對(duì)應(yīng)關(guān)系。將3臺(tái)游離水脫除了集檢測(cè)、顯示、控制及報(bào)警多功能于一體的微機(jī)器全部投入運(yùn)行,界面控制點(diǎn)設(shè)為70%,高度設(shè)測(cè)控系統(tǒng)。將此種優(yōu)化后的設(shè)計(jì)模式同以往常規(guī)設(shè)為2.5 m,10 000 m’污水沉降罐的液位設(shè)定為計(jì)模式進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明,經(jīng)優(yōu)化后的控制室部10.5 m,游離水脫除器罐內(nèi)的壓力設(shè)定值為O.15分投資已經(jīng)由原來(lái)占總投資的30.4% 降低為.MPa。連續(xù)運(yùn)行72 h后,進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),在19.2%。整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)具有性能優(yōu)越、可靠性維持10000m'污水沉降罐和游離水脫除器罐壓力高、抗干擾能力強(qiáng)、模塊易擴(kuò)展、整機(jī)易升級(jí)的顯的情況下,界面能夠建立起來(lái),外輸油和外輸水的著特點(diǎn)。質(zhì)量能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但油水界面不易控制,調(diào)節(jié)周期過(guò)長(zhǎng)。為此調(diào)整控制參數(shù),將10 000 m2污(欄日主持關(guān)梅君)(.上接第51頁(yè))面的那條,改造后的工作曲線在下,越多,浪費(fèi)自然也越大,同時(shí)對(duì)管線設(shè)備也造成不面,中間的部分就是節(jié)能的空間,理論上達(dá)到利影響。40%左右。節(jié)能效果不能簡(jiǎn)單地計(jì)算經(jīng)濟(jì)回收年限,因?yàn)槟茉磧r(jià)格不斷增長(zhǎng),如石油價(jià)格原來(lái)曾經(jīng)20多美4結(jié)語(yǔ)元1桶,現(xiàn)在要120多美元1桶,當(dāng)時(shí)計(jì)算叮能回實(shí)際操作中為了減少空壓機(jī)啟停次數(shù),現(xiàn)場(chǎng)人收時(shí)間很長(zhǎng),現(xiàn)在計(jì)算就很合適。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看能源會(huì)員經(jīng)常把壓力上下限拉得很大,如在0.4 MPa和越來(lái)越短缺,用現(xiàn)在的價(jià)格計(jì)算回收年限得不出準(zhǔn)0.6 MPa之間,結(jié)果就是更大的浪費(fèi):壓力下限確的結(jié)果,同時(shí)節(jié)能不能僅從經(jīng)濟(jì)效益上考慮,也既然定為0.4 MPa,說(shuō)明已滿足T.藝需要,達(dá)到要考慮減少污染排放,節(jié)能減排有兩重意義。0.4MPa壓力后已經(jīng)夠用,若繼續(xù)加載到0.6MPa要消耗很多能量。因?yàn)閴毫υ酱蠹虞d越費(fèi)力,做功(上接第52頁(yè))常氣計(jì)最。主要原因是由于輸送給電式的,在鑒定真假氣流方面,功能不太完善,會(huì)總站的干氣氣壓發(fā)生波動(dòng)時(shí),該站電動(dòng)調(diào)節(jié)閥也進(jìn)產(chǎn)生誤計(jì)量。如氣表出口管線關(guān)閉時(shí),只要?dú)獗砉苄辛讼鄳?yīng)的調(diào)節(jié),使各站氣壓互相干擾,影響了正.線進(jìn)口中有較大的氣流波動(dòng),氣表就會(huì)誤計(jì)量。采常供氣量:有時(shí)氣壓過(guò)低,就要關(guān)閉調(diào)節(jié)閥走旁通用雙探頭氣表則不同,雙探頭旋進(jìn)漩滿氣表是差壓管線,這樣才能正常供氣,這就使有的站f氣計(jì)量式的,兩個(gè)壓力探頭檢測(cè)氣表內(nèi)前后兩位置的氣壓.不準(zhǔn)確。建議暫時(shí)停用調(diào)節(jié)閥,使干氣在各站直接信號(hào),氣表內(nèi)部進(jìn)行信號(hào)比較處理,能夠判斷出真走氣表。假流量,不會(huì)受到脈沖氣壓的影響產(chǎn)生誤計(jì)量。通過(guò)采用上述計(jì)量方法使天然氣計(jì)量精確度得3結(jié)語(yǔ)到提高,并達(dá)到較高水平。目前大慶油田采油六廠,氣計(jì)量中使用的旋進(jìn)漩渦氣表80%以上是單探頭的,單探頭氣表是壓(欄目主持關(guān)梅君)
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