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甲醇水洗塔進水泵機械密封冷卻系統(tǒng)的改造 甲醇水洗塔進水泵機械密封冷卻系統(tǒng)的改造

甲醇水洗塔進水泵機械密封冷卻系統(tǒng)的改造

  • 期刊名字:河南化工
  • 文件大小:880kb
  • 論文作者:王峰
  • 作者單位:洛陽石油化工總廠宏達實業(yè)總公司宏力化工廠河南洛陽471012
  • 更新時間:2020-06-12
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論文簡介

河南化工42HENAN CHEMICAL INDUSTRY2006年第23卷技術改甲醇水洗塔進水泵機械密封冷卻系統(tǒng)的改造王峰洛陽石油化工總廠宏達實業(yè)總公司宏力化工廠,河南洛陽471012)摘要押基叔丁基醚MTBE)異丁烯聯(lián)合生產裝置甲醇水洗塔進水泵為漩渦泵輸送介質溫度較高機械密封及冷卻水夾套骨架油封頻繁泄漏本文分析了密封失效的原因并對機械密封冷卻系統(tǒng)進行改造取得了良好的效果關鍵詞押醇水洗塔;進水泵;冷卻系統(tǒng);機械密封中圖分類號Q051.21文獻標識碼B文章編號1003-34672006)1-0042-02甲基叔丁基醚MTBE)及異丁烯聯(lián)合生產裝置有輕微燒焦變形。甲醇水洗塔進水泵(P506A/B)將甲醇回收塔T503)塔釜含0.5%甲醇水溶液輸送到甲醇水洗塔2原因分析來淋洗甲醇該泵是甲醇回收工序的關鍵設備對整2.1冷卻水骨架油封失效原因分析個MTBE及異丁烯聯(lián)合生產裝置具有極其重要的作冷卻水骨架油封失效原因主要有冮①普通橡膠用。一旦該泵岀現(xiàn)問題甲醇回收工序將無法進行,骨架油封介質壓力不高于0.3MPa我廠循環(huán)水壓從而導致整個MTBE及異丁烯聯(lián)合生產裝置停車。力為0.45MPa超出普通橡膠骨架油封的使用壓力該泵自2004年7月投用以來兩臺泵曾多次發(fā)生循范圍。②循環(huán)水中雜質侵入油封唇口引起異常磨環(huán)冷卻水及甲醇水溶液泄漏故障雖經過多次檢修,損。③骨架油封彈簧上附有雜質有腐蝕現(xiàn)象彈簧并更換新的密封部件但效果甚微。該泵頻繁故障,彈性不足徑向壓力過小致使油封唇口及軸磨損時增加了維修工作量及維修費用。密封泄漏時大量循得不到有效補償環(huán)水及含甲醇的水溶液沿軸噴岀嚴重影響現(xiàn)場管2.2機械密封失效原因分析理洴給環(huán)境及人身安全帶來危害。我們分析了泄①該泵機械密封動靜環(huán)材質分別為石墨和碳化漏原因找到解決問題的新方案并有針對性地對機硅,是熱的良導體。泵所輸送的介質溫度較高械密封冷卻系統(tǒng)進行了改造取得了良好的效果?!?11℃)致使靜環(huán)至動環(huán)密封圈之間的環(huán)縫隙中基本情況冷卻水溫度高循環(huán)水含 Ca Hco3)2和 Mg hco3)2造成動靜環(huán)內圈及動環(huán)密封圈至靜環(huán)之間軸套結甲醇水洗塔進水泵型號為XWB-4/90為單級垢。②水垢使機械密封冷卻效果變差循環(huán)冷卻水單吸懸臂式軸向入口漩渦泵。該泵杋械密封型號為不能及時帶走杋械密封摩擦產生的熱量熱量逐漸C8B-3(多彈簧、平衡型、單端面機械密封)沖沖洗積蓄機械密封溫度升高密封面間液體部分汽化,方式為泵岀口介質正沖洗循環(huán)水硬水)夾套背冷液膜受到破壞潤滑效果變差密封臺面磨損嚴重,冷卻方式。循環(huán)冷卻水夾套采用橡膠骨架油封。故動環(huán)密封圈有輕微燒焦。③軸套上的水垢阻礙了動障停機時我們對密封冷卻水的骨架油封及密封介環(huán)密封圈的自由移動動靜環(huán)密封面磨損后動環(huán)密質的機械密封進行了解體檢査發(fā)現(xiàn)存在以下問題:封圈阻礙了動環(huán)的彈性補償。④循環(huán)冷卻水中雜質①骨架油封損壞表現(xiàn)為軸表面有雜質骨架油封唇侵λ摩擦副端面致使密封面有環(huán)狀摩擦痕跡。⑤口及軸表面有磨損油封彈簧上有雜質且彈簧有輕輔助沖洗系統(tǒng)設計有缺陷沖洗液從泵出口不經冷微腐蝕彈性不足。②機械密封損壞表現(xiàn)為動靜環(huán)卻直中國煤化工只能沖洗掉機械密封內環(huán)面及軸套表面結垢嚴重動環(huán)密封凸臺面磨損面周CNMHG機械密封進行冷卻和嚴重動環(huán)和靜環(huán)有環(huán)狀曆損痕跡動環(huán)橡膠密封圈潤滑。資料表眀熱水工況采用傳統(tǒng)的機械密封稿日期2006-06-2作者簡秀數(shù)1976-)男助理工程師從事設備技術管理電話(09769140第11期王峰甲醇水洗塔進水泵杋械密封冷卻系統(tǒng)的改造43熱水必須首先經過冷卻將沖洗液溫度降低至65~(正常生產情況下甲醇回收系統(tǒng)工藝水損耗較大82℃以下才能對機械密封進行沖洗。需定期向系統(tǒng)內補蒸汽冷凝水);蒸汽冷凝水溫度3改造方案較低進入甲醇回收系統(tǒng)不影響工藝操作。本方案需對泵機械密封結構進行重新設計制資料表明流體在流經密封面時壓力降低溫作一臺換熱器為蒸汽冷凝水降溫以及將蒸汽冷凝度升高。壓力降低是由密封面內外緣的壓力差造成水管線引至泵前的溫度的升高是由于液膜中流體受到剪力以及密3.2方案二封面之間的機械接觸產生的摩擦熱引起的。熱水潤去掉冷卻水夾套、自沖洗管直接用經過降溫的滑性差摩擦阻力大機械密封溫升較快并且熱水蒸汽冷凝水(溫度控制在50℃左右)沖洗機械密的汽化壓力較高造成它在流經密封面時容易產生封從而降低機械密封及密封腔內介質的溫度。閃蒸或汽化。如果液膜在接近密封面的邊緣處發(fā)生本方案也需設計一臺換熱器為蒸汽冷凝水降汽化那么該密封副的大部分密封面都會失去密封溫同時需將蒸汽冷凝水管線引至泵前液膜的支撐造成密封迅速失效。因此及時導走機33方案三械密封摩擦熱、防止液體在密封面間的閃蒸或汽化去掉冷卻水夾套在自沖洗管上設計一臺換熱是解決問題的關鍵。甲醇水洗塔進水泵原設計采用器自沖洗液流出換熱器的溫度控制在65℃左右。骨架油封的循環(huán)水夾套背冷導走摩擦熱實踐證明本方案僅需制作一個換熱器使自沖洗液流出是有缺陷的。我們提出以下三套方案換熱器岀口的溫度控制在標準機械密封允許的溫度3.1方案范圍此方案簡單易行去掉冷卻水夾套機械密封改為雙端面密封機綜合分析以上三種方案我們選擇了方案三對械密封冷卻液采用裝置內較清潔、不易結垢的、經過機械密封冷卻系統(tǒng)進行了改造。降溫的蒸汽冷凝水(溫度控制在40℃左右)冷卻4改進效果液經冷卻液密封腔回到泵的進口方案一可以對機械密封進行很好的冷卻解決方案實施后單臺泵連續(xù)運行8000h未出現(xiàn)任了機械密封冷卻夾套內結垢問題蒸汽冷凝水回到何泄漏降低了設備維護和檢修工作量及費用保證泵的進囗進入甲醇回收系統(tǒng)可以補充甲醇回收系了MTBE及異丁烯聯(lián)合生產裝置的連續(xù)穩(wěn)定生產。統(tǒng)損耗的工藝水減少向系統(tǒng)內補蒸汽冷凝水次數(shù)(上接第41頁)的吹風負荷無明顯影響。排煙氣體成分中可燃物46117-58695Nm/h全壓H=7993-9130Pa,(CO+H2)含量低于0.5%余熱鍋爐產氣量平均為啊機Y355M2/250kW:煙囪,小2600/3600×45th左右達到了設計要求。32000注止逆水封Φ1600×3409;分離器,4.2系統(tǒng)有待改進的地方1600×1800。①燃燒爐內煙氣折流方向與出口方向不一致4運行效果導致煙氣偏流影響過熱器換熱效果。②過熱器減溫器噴水裝置設計不合理造成過熱蒸汽溫度不易4.1實際運行情況控制。③鍋爐部分保溫設計存在缺陷影響長周期正常運行時回收6~8臺造氣爐的吹風氣燃燒運行。④部分流量、壓力溫度等儀表控制系統(tǒng)設計爐溫度控制在900℃左右上下溫度較均衡且弛放不合理需加以完善。氣用量少只作為長明火)涂熱鍋爐進出口煙氣溫度達到了設計要求煙囪排煙溫度小于130℃遠低5V凵中國煤化工于設計值過熱蒸汽溫度控制在400℃±10℃第CNMH以投運不僅扭轉了我公二空氣預熱器出口空氣溫度及軟水加熱器出囗軟水司蒸汽緊張的被動局面而且大大降低了蒸汽成本,溫度等均達到了設計要求年節(jié)約燃料煤5萬余噸年創(chuàng)經濟效益2000余萬過熱蒸汽壓力控制在2.5MPa左右達到了設元同時減少了環(huán)境污染改善了工作環(huán)境。計要求。燃麑郯最余熱鍋爐微正壓操作對造氣爐

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