城市建設污水廠使用SBR污水處理技術的探討
- 期刊名字:中國科技博覽
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- 論文作者:王月更
- 作者單位:三亞市污水處理公司
- 更新時間:2020-03-24
- 下載次數(shù):次
工業(yè)技術IB aaa science and Ter anol wy Revis城市建設污水廠使用SBR污水處理技術的探討王月更三亞市污水處理公司海南三亞572000[摘要本文筆者結合了多年的工作經(jīng)驗,主要對城市建設污水廠使用SBR污水處理技術進行了探討,可供大家參考關鍵詞]城市污水SB運行原理工藝特點新型工藝中圖分類號:F205文獻標識碼:A文章編號:1009914X(2010)29002602城市污水若是集中于一大型污水廠進行處理則管道鋪設會過長埋深也行費用約為傳統(tǒng)活性污泥法的90%,但當處理規(guī)模增大至18925m/d時,其運行會加大同時也要增加中途泵站的數(shù)量增加投資;且管道系統(tǒng)過長污水中的費用約為傳統(tǒng)睡法的93%,可見SBR工藝對小規(guī)模的處理廠是有優(yōu)越性的泥砂容易沉降于管底,形成淤泥,造成管道堵塞,增加疏通清理費用,不易管3SBR反應器的優(yōu)點理。況且遇到有山的地形,則管道的鋪設難度會更大,考慮到三亞實際地理1、有效控制活性污泥膨脹環(huán)境情況,三亞的規(guī)劃部門計劃近兒年內(nèi)在三亞及周邊地區(qū)相應建設多個小型2、反應效率高池內(nèi)厭氧、好氧處于交替狀態(tài)凈化效果好,特別是對的污水處理廠,鑒這種情況,我推薦使用SBR工藝SB是序列間歇式活性污泥法是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥3、沉淀效果好,污水在理想的靜止狀態(tài)下沉淀,需要時間短、效率高污水處理技術通過在時間上的交替實現(xiàn)這一過程,它在流程上只設一個池出水水質好子,將曝氣池和二沉池的功能集中在一個池子上兼行水質水量調(diào)節(jié)、微生物4、可實現(xiàn)脫氮除磷,適當控制運行方式,實現(xiàn)好氧、缺氧、厭氧狀態(tài)降解有機物和固液分離等功能。交替,具有良好的脫氮除磷效果。與傳統(tǒng)污水處理工藝不同,SB技術采用時間分割的操作方式替代空間分5、工藝簡單,處理設備少便于操作和維護管理割的操作方式,非穩(wěn)定生化反應瞽代穩(wěn)態(tài)生化反應,理想靜實沉淀替代傳統(tǒng)的6、占地面積小,造價低,無二沉池、污泥回流系統(tǒng),初沉池也可省略動態(tài)沉淀。它的主要特征是在運行上的有序和間歇操作,SBR技術的核心是布置緊湊sBR反應池,該池集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池無污泥4sBR工藝發(fā)展的多樣化回流系統(tǒng),現(xiàn)就SBR工藝特點介紹如下SB在時間和空間上的運行操作上都具有靈活性,SBR反應器可以根據(jù)廢18BR基本性能及語行模式水水量、水質的變化和對出水水質的要求來調(diào)整一個運行周期中各個工序的1.1B00的去除運行時間、反應器內(nèi)混合液容積的變化和運行狀態(tài);SBR靈活的運行方式還活性污泥法去除B0的原理是利用微生物去除有機物首先需要微生物將體現(xiàn)在可以通過對曝氣時間和非曝氣時間的控制創(chuàng)造不同的環(huán)境狀態(tài),從而有機物轉化為水和C02及微生物菌體,反應后需將微生物菌體保存下來,在適為去除不同類型的污染物創(chuàng)造條件。SBR各種運行方式是通過控制不同工序當?shù)臅r候通過排除剩余污泥從系統(tǒng)中去除新增的微生物。SBR系統(tǒng)中微生物地運行時間和順序來實現(xiàn)的,時間控制和順序控制是白控技術最容易實現(xiàn)和所產(chǎn)生的RMA濃度比傳統(tǒng)的連續(xù)式系統(tǒng)中的微生物所產(chǎn)生的RMA濃度高得多,最經(jīng)濟的兩種控制方式依據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)計算輸出的結果在操作中更容易調(diào)整運而微生物的生長速率與RM的濃度有直接關系,這就意味著與傳統(tǒng)的系統(tǒng)相行參數(shù)比,SBR系統(tǒng)中微生物可以以吏快的速率處理更多的基質。另外,在SBR系繞6sBR反應器的峽點分析中適當改變曝氣方式可把絲狀菌的生長降低到最低的程度這些微生物的大量1、對于單一SBR反應器需較大的調(diào)節(jié)池存在將導致污泥膨脹和起泡沫等問題是不期望它們在活性污泥素體中過量存2、對于多個SBR反應器來說,進水和排水的自動切換頻繁在的,因此對絲狀菌的控制是系統(tǒng)性能評價的一個重要指標3、無法解決大型污水處理項目連續(xù)進水、連線出水的處理要求1.2懸浮物的去除和穩(wěn)定4、設備的閑置率較高SBR在沉淀時的優(yōu)點在于停止了進、出水,也停止了曝氣和混合,使沉淀從工藝來看,傳統(tǒng)的SBR運行方式存在一定的局限性,正是以上這一系列在理想狀態(tài)下進行,這樣可獲得更快的分離可沉下更多的固體,傳統(tǒng)的沉淀問題的存在導致了對于SBR反應器的不斷改進和開發(fā)。因此在SBR工藝設計單元是無法停止進、出水的因此沉淀在動態(tài)條件下進行。SBR系統(tǒng)另外一和運行中根據(jù)不同的水質條件、使用場合和出水要求有了許多變化和發(fā)展個優(yōu)點是其靈活性,可以改變沉淀過程的時間。在流量較大時,沉淀時間可以開發(fā)了各種新型工藝例如 UNITANK、DAT-IAT、MSBR等SBR工藝減少到固體分離所必需的最小時間,以縮短整個周期的時間處理更大的流量,6sBR新型工藝介紹如有必要潷水要求則可以在沉淀時就開始,而傳統(tǒng)活性污泥法系統(tǒng)則不具備6.1WN|TANK工藝這種靈活性外形是矩形體里面分割成三個相等的矩形單元池,相鄰的單元池之間1.3硝化和反硝化以開孔的公共墻相隔,以使單元池之間彼此水力貫通。三個單元池內(nèi)全部配污水中的氮以有機氨和NH+4-N的形式進入系統(tǒng)以N的形式從系統(tǒng)中去有曝氣擴散裝置。其中外側的兩池具有雙重功能既作曝氣池也作沉淀池,兩除,NH+4N轉化為N2的過程分為硝化和反硝化過程是在溶解氧池上設有固定出水堰及剩余污泥排放口,用作出水和剩余污泥的排放。中間充足的條件下進行,反硝化過程是在缺氧的情況下發(fā)生SBR系統(tǒng)中池始終作曝氣池使用,進入系統(tǒng)的污水,通過進水閘控制可分時序分別進入的N2只需對處理廠的運打工藝進行簡單的調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)周時間,而不三只矩形池中任意一池。用對處理廠的構筑物進行大的改造,SBR工藝也可以同時去除污水中的氮、磷。SBR工藝脫氮運行程序(1)原污水首先進入左側池內(nèi)在曝氣的同時去除0D,因該池在上個主體進水攪拌曝氣一停曝攪拌一沉淀排泥一排水運行階段作為沉淀池運行時積累了大量經(jīng)過再生、具有較高吸附及活性的污1.4生物除確泥,污泥濃度較高,因而可以高襲地降解污水中的有機物生物除磷首先需要一個厭氧期(沒有溶解氧和氧化態(tài)的氮),同時存在易降(2)混合液間時是左向右通過始終作為曝氣池的中間池繼續(xù)曝氣有機物解的有機質,在好氧階段(高溶解氧濃度)促使污泥攝取過量的磷。在下一個得到進一步降解同時在推流過程中,左側池內(nèi)污泥進入中間池再進入右池厭氧期開始前從反應器中排除定量的剩余污泥。SB的靈活性表現(xiàn)在可通是污泥在各池內(nèi)重新分配過改變運行模式來滿足這些條件。SBR工除磷脫氮運行程序(3)混合液進入作為沉淀池的右側池停止曝氣泥水分離后出水通過溢進水--曝氣一停止攪拌一沉淀一排水—排泥流堰排放剩余污泥則由底部排出。第一運行階段結束后,通過一個短暫的過2SBR的技術豎濟比較渡段,即進入第二個主體運行階段,第二個主體運行階段則是污水從右側池美國EPA在對SBR技術評估的基礎上比較分析了不同規(guī)模SBR反應器的進入系統(tǒng)混合液通過中間池再進入作為沉淀池的左側池水流方向相反操作基建投資和運行費用,比較結果說明在一定的流量范圍內(nèi),當處理廠的規(guī)模增過程相同。加時單位造價降低,選擇流量為1893m/d和18925m/d的SBR、氧化溝、污水實現(xiàn)脫氯除磷的運行過程:污水交替進入左側池和中間池在左側池和傳統(tǒng)活性污泥工藝的基建投資和運行費用進行比較,以上兩種規(guī)模的SBR進行缺氧攪拌以污水中的有機物作為電子供體將在前一個運行階段的硝態(tài)污水處理廠基建投資分別為傳統(tǒng)活性污泥基建投資的83%和86%,氧化溝投氨通過兼性菌的反硝化作用實現(xiàn)脫氮:并釋放上階段運行時沉淀的含磷污泥資比SBR工藝略高而氧化溝和SBR工藝的運行費用是一樣的。當處理廠的中的磷,中間池在曝氣運行時,進行去除有機物、硝化及吸收磷,在進水并規(guī)模較小時,如處理水量為1893m/d時,與傳統(tǒng)活性污泥工藝相比其年度運攪拌時進行反硝化脫氮并自左向右推進污泥右側池作為沉淀池進行泥水工業(yè)技術液壓支架推移千斤頂在高檔普采工作面的應用(安教淮南礦業(yè)集團潘一礦采煤準備隊安徽淮南232052)中圖分類號:TD355.4文獻標識碼:A文章編號:1009914X(2010)290027-01潘一礦采煤準備隊回采的1642(1)機采工作面使用M-200型采煤機落3使用條件煤煤機截深630m采取端部斜切式進刀。采煤機采取全工作面雙向割煤,泵站壓力大于18Pa,乳化液濃度達到2%~3%.液壓系統(tǒng)無漏液、竄液煤機往返一次進一峒(1米),工作面使用一部SGD(B)-630/220型刮板機將現(xiàn)象,戧柱采用液壓單體,單體液壓支杜要求完好無損,不漏液、不自動卸煤炭運出工作面。該面日推進3~4峒,需移溜6~8次。原使用液壓單體與截,推溜要做到平、直、穩(wěn),移溜時鏈板機彎曲段長度不少于15米金屬鉸接梁人工移溜,工序復雜,勞動強度大。為便于回采時推移工作面刮板4優(yōu)成機工作面現(xiàn)改用22400012/24型液壓支架推移千斤頂移溜,大大提高了工作(1)使用的千斤頂采用報廢液壓支架上的推移干斤頂投入成本費用低效率,(2)使用千斤頂推移刮板機操作安全方便,工序簡易,降低工人勞動強度1使用方法優(yōu)化作業(yè)循環(huán),大大提高生產(chǎn)效率工作面每隔2節(jié)溜槽安設一個千斤頂,用連接銷與刮板機聯(lián)接頭聯(lián)接。(3)避免因人工推移刮板機時造成液壓單體、鉸接梁損壞現(xiàn)象每3個千斤頂安設一組操縱閥,用工作面乳化泵站供液,利用順槽排水管回(4使用千斤頂時利用回液管將乳化液排入泵箱,比原人工推移刮板機減液。使用推移干斤頂時打一根或兩根戧柱少乳化液投入成本。附圖2千斤頂規(guī)格替千斤頂使用示意c160*¢105*680人工夠劇撒機示g圖千斤頂A-=-A皇屬數(shù)泉干斤附圖2附圖3分離,上清液作為出水溢出,含磷污泥一部分作為剩余污泥摔出。其后左側池T-IAT工藝的優(yōu)點停止曝氣,作為沉淀池,然后進入第二個主體運行階段污水由右向左流運(1)間歇唾氣,可以根據(jù)原水水質、水量的變化調(diào)整運行周期,使之處于行過程相同。最佳工況UNITANK工藝的優(yōu)點(2)由于DAT池連續(xù)進水提高了反應池的利用率(1)技術水平高,克服SBR的間歌進水“三溝法”的占地大,“傳統(tǒng)(2)處理構筑物少,工藝流程簡單,省去初沉池、二沉池、消化池等法”的設備多的缺點(3)通過調(diào)節(jié)LAT池的噪和間歇時間,使污水交替處于好氧、缺氧2)占地面積小。處理廠構筑物少,可不設初沉池、二沉池及回流污泥厭氧狀態(tài),實現(xiàn)脫氮除磷系統(tǒng)使處理廠占地面積小,僅為“三溝式氧化溝法”的1/3-1/2(4)DAT池與LAT池串聯(lián)設置,節(jié)省士地費用減少閥門量及曝氣量(3)投資省,僅為“三溝式氧化溝法”的1/2左右5)與其他SBR工藝相比其曝氣容積利用率是最高的降低了基建投資(4)管理人員少,只需“三溝式氧化溝”的1/6-1/46.2DAT-|AT工藝總血言之,SBR工藝把沉淀與反應集中在同一個反應池進行,從空間流程即需氧池DAT池及間歌曝氣池LAT池組成,一般情況下DAT池連續(xù)進水,來看減少了一個環(huán)節(jié),工藝吏加簡單:廠區(qū)平面布置可以更加紫湊占地面積地連續(xù)曝氣,其出水進入LAT池,在此可完成曝氣,沉淀、潷水和排出剩下污比較少;并且SBR工藝的反應與沉淀在同一池中進行沉淀污泥仍然保留在該泥工序,是SBR法的以一種變型反應器中無需進行污泥回流節(jié)省了運行費用且水處理效果好,還可以根據(jù)運行方式自身的需要選擇不同的工藝,當處理廠的規(guī)模較小時,與傳統(tǒng)活性污泥工藝原污水首先經(jīng)過DAT池的初步生物處理后再進入IAT池由于連續(xù)曝氣起相比SBR的基建投資各運行費用都較省,所以三亞建設小型污水處理廠推到了水力均衡作用提高了整個工藝的穩(wěn)定性進水工序只發(fā)生在DAT池排水薦選擇使用SBR工藝工序只發(fā)生在LAT池使整個生物處理系統(tǒng)的可調(diào)節(jié)性進一步增強有利于去參考文獻除難降解決有機物。一部分剩余污泥由LAT池回流到DAT池。DAT池是一種1]污水處理工程項目建設與新技術應用實務全書[].光明日報出版更加靈活、完備的預反應區(qū),從而使DAT池與IAT池能保持較長的污泥齡和社20028很高的MLSS濃度,對有機負荷及毒物有較強的抗沖擊能力
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