事故案例 8:1993 年 6 月 24 日某氧氣廠 10000m3/h 空分液空盲管爆炸事故
事故案例 8:1993 年 6 月 24 日某氧氣廠 10000m3/h 空分液空盲管爆炸事故
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深冷空分,制氮制氧,空分運營,設備維護保養(yǎng),技術(shù)交流,液氮液氧液氬及特氣銷售 ,人員招聘等
事故 經(jīng)過:
1 990 年某氧氣廠對設備進行改造,在塔內(nèi)增
加了四根管 道,后因種種原因,改造沒有實行。
新 增加的四根管道自空分冷箱引出后用盲板堵
死 。 1993 年 6 月 24 日 17:00 左右,在 10000m 3 /h
空分設備連續(xù)正 常運行了一年多的情況下,空分
操作工聽到一聲悶響,下塔液空液位及主冷液氧
液 位 明顯下降, 17:40 左右發(fā)現(xiàn)空分冷箱殼體七
處凍裂并有 液體流出。被迫停車,對空分進行排
液大加 溫。扒除珠光砂,發(fā)現(xiàn)一根液空管被炸斷
了 約 1m 左右,爆炸處靠近冷箱殼體下部轉(zhuǎn)彎處。
在切除了新 增的四根盲管后,設備再次按常規(guī)啟動,恢復生產(chǎn)。
事故 原因:
(1) 自 1990 年接管至事故發(fā)生的三年多時間內(nèi),該空 分設備共進行了兩次常規(guī)停產(chǎn)檢修,但 停產(chǎn)后的排液、加溫操作都忽視了拆開盲管上的盲板。致使盲管內(nèi)的液體自然蒸發(fā),碳 氫化合物被 濃縮。
(2) 自 1993 年 1 月以來,液空、液氧中的碳 氫化合物含量一直超過正??刂浦?/span> (0.01ppm), 最高時達到 1.65 ppm 。雖然多次采用縮短液空、液氧吸附器的使用時間 及排液等操作措施,但作用 不大。直至更 換了全部硅膠之后,這種現(xiàn)象才消除了。
(3) 由于盲管內(nèi)的乙炔等不飽和烴在有氧存在的情況下具有很 高的化學活性,當濃度達到爆炸 極限時,受到 空分切換等工況波動的沖擊而產(chǎn)生靜電,誘發(fā)爆炸。
預防措施:
(1) 為有效地預防此類事故的發(fā)生,空分液體管道應盡量避免 形成盲管。如工藝確實需要,在 管道布置上要考慮增加倒 “U”型彎管,使之形成自然氣封。
(2) 液 體管道的布置除了避開高溫區(qū)域外,對于間斷產(chǎn)生的高溫部件也應該注意一定距離。
(3) 在 加 強對液氧中碳氫化合物分析的同時,應注意定期對液空進行碳氫化合物的分析。
(4) 所有空分排液管實際上相當于盲管,因此在空分設備運行 期間,應對所有排液管進行定期 少量 排液。
(5) 重 視對廠區(qū)空氣中烴類物質(zhì)的監(jiān)測,以盡早發(fā)現(xiàn)并控制潛在的爆炸因素。 ◎◎◎◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
編者注: 據(jù)了解,有的單位因為液空、液氧管道長期不排液和液氧閥門 長期不操作,在液氧、液空
管道及液體閥門處形成盲區(qū),隨著時間的推移,碳氫化合物及乙炔在盲管處 聚集。很容易發(fā)生燃爆 事故,因此,對于液氧 、液空盲管應定期進行排液,以防止碳氫化合物及乙炔的聚集。
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