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【新刊速覽】?張珈銘:高溫預(yù)處理對褐鐵礦塊礦冶金性能的影響

時間:2024-04-17 來源: 瀏覽:

【新刊速覽】?張珈銘:高溫預(yù)處理對褐鐵礦塊礦冶金性能的影響

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高溫預(yù)處理對褐鐵礦塊礦冶金性能的影響

張珈銘,柴軼凡,王世杰,石顏碩,羅果萍,安勝利

(內(nèi)蒙古科技大學材料與冶金學院, 內(nèi)蒙古 包頭 014000)

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摘 要

天然塊礦具有品位高、粒度適宜、組織結(jié)構(gòu)疏松、氣孔度較高等特點,應(yīng)用于高爐煉鐵在性能上具有一定的優(yōu)勢。但天然塊礦濕度大、結(jié)晶水含量高、表面附著細小顆粒等問題成為阻礙塊礦大規(guī)模入爐的關(guān)鍵,而通過高溫預(yù)處理可以有效降低天然塊礦內(nèi)部結(jié)晶水含量,提高孔隙率。為此探索高溫預(yù)處理前后褐鐵礦的冶金性能,判斷高溫預(yù)處理后天然褐鐵礦入爐的可行性。研究證明高溫預(yù)處理使得褐鐵礦內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,由緊實的致密狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樨炌畎褰Y(jié)結(jié)構(gòu),結(jié)晶水含量降低,孔隙率提高,抗壓強度降低。低溫還原粉化指數(shù)(I RD )和還原度(R t )是評價礦石原料入爐的重要指標,是塊礦能否順利入爐、保障高爐透氣性和高爐順行的評判依據(jù)。高溫預(yù)處理對天然褐鐵礦冶金性能具有有利影響,低溫還原粉化過程主要降低小顆粒褐鐵礦掉落比例,高溫預(yù)處理后褐鐵礦 I RD >6.30由66.12%提高至73.21%, I RD >3.15由82.08%提高至86.48%, I RD <0.50由7.97%降低至6.47%;高溫預(yù)處理主要影響褐鐵礦中溫還原過程中還原性氣體與褐鐵礦接觸面積,即孔隙率是影響還原度的因素之一,經(jīng)高溫預(yù)處理后褐鐵礦平均孔隙率提高4.77個百分點,高溫預(yù)處理前褐鐵礦 R t 由79.58%提高到84.23%。研究結(jié)果可為高溫預(yù)處理后褐鐵礦入爐提供理論依據(jù)。

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關(guān) 鍵 詞

褐鐵礦; 預(yù)處理; 結(jié)晶水; 還原度; 低溫還原粉化性能

03

引 言

天然塊礦具有品位高、粒度適宜、組織結(jié)構(gòu)疏松、氣孔度較高等特點,應(yīng)用于高爐時在性能上具有一定的優(yōu)勢,酸性的天然塊礦和高堿度的燒結(jié)礦由于自身的特性不同,在高爐的高溫區(qū)域存在復(fù)雜的交互反應(yīng),并能夠有效改善混合爐料冶金性能。爐料的合理布控是提高高爐生產(chǎn)和降低企業(yè)成本的有效手段,在滿足企業(yè)實際生產(chǎn)的同時,要因勢利導、因地制宜,加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障高爐穩(wěn)定順行,同時滿足技術(shù)優(yōu)化和控制成本需求。目前高爐配加天然塊礦對降低企業(yè)生產(chǎn)成本和改善爐料結(jié)構(gòu)起到了至關(guān)重要的作用。某鋼企2 680 m 3 高爐配加18%天然塊礦取得較好經(jīng)濟效益,原料成本降低約2.38元/t;青島特鋼使用紐曼塊礦仍可實現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行;威鋼選用紐曼塊礦和吉布森塊礦,2種塊礦低溫還原粉化指數(shù)較好(均大于80%),還原度較高(大于65%),滿足高爐冶煉要求;包鋼四號和五號高爐選配20%蒙古礦和澳礦混合塊礦,對高爐各項指標影響較小;永鋒鋼鐵高爐冶煉配加20%塊礦,產(chǎn)量實現(xiàn)4 000 t/d以上,噸鐵成本降低30元左右;唐鋼二號高爐改變?nèi)霠t爐料結(jié)構(gòu),選配20%左右天然塊礦混合塊礦,在該配比結(jié)構(gòu)下高爐風量風壓水平穩(wěn)定,透氣性指數(shù)較高,煤氣利用率水平較高。龐焯剛等研究證明,選配18%預(yù)脫水澳礦替換傳統(tǒng)爐料結(jié)構(gòu),可有效降低CO 2 排放。
但對天然塊礦而言,其濕度大、結(jié)晶水含量高、表面附著細小顆粒等,這些問題成為阻礙塊礦大規(guī)模使用的關(guān)鍵,而通過高溫預(yù)處理可以有效降低天然塊礦內(nèi)部結(jié)晶水含量并脫落塊礦表面附著顆粒,進而提高其入爐指標。在實際生產(chǎn)中,針對燒結(jié)礦和球團礦入爐問題已構(gòu)建了較為完善的研究系統(tǒng),但對塊礦的直接入爐研究較少,有效參考依據(jù)并不全面?;诖?,筆者深入研究了經(jīng)高溫預(yù)處理后褐鐵礦塊礦(以下簡稱褐鐵礦)的冶金性能,以褐鐵礦低溫還原粉化指數(shù)以及還原度為主要參考指標,對比了高溫預(yù)處理前后褐鐵礦的各項性能差異,為高溫預(yù)處理后褐鐵礦入爐提供行之有效的理論依據(jù)。
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精 選 圖 表

    
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結(jié)  論

為探究高溫預(yù)處理對天然褐鐵礦冶金性能的影響,通過熱重分析獲得TG以及DTG曲線,利用還原爐獲得高溫預(yù)處理前后褐鐵礦低溫還原粉化指數(shù)以及還原度,所得結(jié)論如下:
1)高溫預(yù)處理使天然褐鐵礦內(nèi)部由孔洞結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樨炌罱Y(jié)構(gòu),孔隙率提高,抗壓強度下降,結(jié)晶水含量降低,滿足入爐基本要求。
2)通過熱重分析,高溫預(yù)處理前褐鐵礦在N 2 氣氛下失重要高于高溫預(yù)處理后褐鐵礦,其中褐鐵礦內(nèi)部結(jié)晶水析出為主要影響因素,高溫預(yù)處理前失重為6.10%,高溫預(yù)處理后有所降低,其失重為1.64%。
3)低溫還原粉化試驗中,高溫預(yù)處理后褐鐵礦大于3.15 mm粒徑所占比例更高,即高溫預(yù)處理能夠提高褐鐵礦低溫還原粉化指數(shù), I RD >3.15為86.48%,較未經(jīng)高溫預(yù)處理褐鐵礦提高4.40個百分點。
4)高溫預(yù)處理后褐鐵礦內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,孔隙率得以提高,使得還原性氣體與褐鐵礦接觸面積增大,還原更加充分,還原度 R t 為84.23%,較未高溫預(yù)處理褐鐵礦提高約4.65個百分點。

來源: 《中國冶金》2024年第3期

END

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