危險化學(xué)品典型事故案例分析pptx
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危險化學(xué)品典型事故案例分析 中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究 01 ?;鹿士傮w情況 02 典型事故案例分析 03 事故案例教訓(xùn)吸取 危化品事故逐年減少, 但重特大事故時有發(fā)生 2005年-2022年我國化工(危化品)事故示意圖 (2016年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化導(dǎo)致波動) 危化品事故逐年減少, 但重特大事故時有發(fā)生 化工和危險化學(xué)品重特大事故統(tǒng)計表 (2010年至2023年7月底) 青島11·22事故 (2013年) 大連7·16事故 (2010年) 天津8·12事故 (2015年) 響水3·21事故 (2019年) 2016-2022年化工(?;罚┦鹿暑悇e 事故統(tǒng)計分析 2011-2022年160起較大及以上 2011-2022年160起較大及以上 化工(危化品)事故月份統(tǒng)計 化工(?;罚┦鹿市袠I(yè)統(tǒng)計 事故統(tǒng)計分析 2011-2022年160起較大及以上 ?;鹿矢鳝h(huán)節(jié)事故起數(shù) 2011-2022年160起較大及以上 ?;鹿矢鳝h(huán)節(jié)死亡人數(shù) 事故統(tǒng)計分析 01 ?;鹿士傮w情況 02 典型事故案例分析 03 事故案例教訓(xùn)吸取 10起典型事故 l 從印度博帕爾農(nóng)藥廠毒氣泄漏事故反思化工企業(yè)安全體系建設(shè) l 從意大利塞維索化學(xué)污染事故反思應(yīng)急管理體系建設(shè) l 從英國邦斯菲爾德油庫爆炸事故反思安全儀表系統(tǒng)管理 l 從黎巴嫩貝魯特港爆炸事故反思?;穬Υ姘踩芾?l 從“11·22”東黃輸油管道泄漏爆炸特別重大事故反思現(xiàn)場應(yīng)急處置風(fēng)險管控 l 從天津港瑞海公司“8·12”特別重大火災(zāi)爆炸事故反思企業(yè)非法違法生產(chǎn)問題 l 從江蘇響水天嘉宜公司“3·21”特別重大爆炸事故反思事故風(fēng)險識別與管理 l 從遼寧盤錦浩業(yè)化工有限公司“1·15”事故反思落實設(shè)備完整性管理 l 從魯西化工“5·1”爆炸事故反思變更風(fēng)險管控 l 從河南宇天化工“1·5”事故反思動火等特殊作業(yè)風(fēng)險管控 1. 從印度博帕爾農(nóng)藥廠毒氣泄漏事故 反思化工企業(yè)安全體系建設(shè) 總體概況 l 1984年12月3日凌晨 , 位于印度 博帕爾市的美國聯(lián)合碳化物 (印 度) 有限公司農(nóng)藥廠發(fā)生異氰酸 甲酯 ( MIC ) 毒氣泄漏事故 , 泄 漏量約為25噸。 l 直接導(dǎo)致6495人死亡 ,幾周時間 內(nèi) , 造成1.6萬人中毒死亡 , 5萬 多人雙目失明 , 20余萬人中毒 , 55萬人受傷 , 150萬人受長期影 響 ,致癌致畸率長期居高不下。 l 是人類歷史上最嚴(yán)重的工業(yè)災(zāi)難。 “每當(dāng)回想起博帕爾時 ,我就禁不住要記起這樣的畫面: 每分鐘都有中毒者死去 ,他們的尸體被 一個壓一個地堆砌在一起 ,然后放到卡車上 ,運(yùn)往火葬場和墓地; 他們的墳?zāi)钩膳哦蚜校?尸體在 落日的余暉中被火化; 雞、 犬、 牛、 羊也無一幸免 ,尸體橫七豎八地倒在沒有人煙的街道上; 街 上的房門都沒上鎖 ,卻不知主人何時才能回來; 存活下的人已驚嚇得目瞪口呆 , 甚至無法表達(dá)心 中的苦痛; 空氣中彌漫著一種恐懼的氣氛和死尸的惡臭。 這是我對災(zāi)難頭幾天的印象 ,至今仍不 能磨滅。 ” —— 一位博帕爾事故幸存者 l 1969年建廠時位于郊區(qū) ,距離最 近的居民區(qū)1.5英里(2.4公里)。 l 建廠之后 , 城鎮(zhèn)圍繞工廠開始擴(kuò) 展 , 逐步 “城圍化工 ” , 最后竟 與工廠一街之隔形成了兩個貧民 聚居的小鎮(zhèn) ,住有大約1.2萬居民。 l 在這次事故中 , 由于兩個小鎮(zhèn)位 于工廠的下風(fēng)向 , 兩個小鎮(zhèn)的居 民死傷最多 ,受害最重。 突出問題1: 工廠選址及土地利用規(guī)劃不合理 突出問題2: 未開展本質(zhì)安全設(shè)計 l 未根據(jù)“本質(zhì)安全”的原則 ,采用無毒或毒性小的化學(xué)品替代毒性大的化學(xué)品。 l 當(dāng)時 , 已有兩家類似的工廠采用了其他替代的工藝路線 ,避免在工藝生產(chǎn)過程中 產(chǎn)生MIC。 l 溫度報警設(shè)置過高。 l 制冷系統(tǒng)無法啟用。 l 尾氣洗滌塔能力不足。 l 火炬塔處于工藝斷開狀態(tài)。 l 水幕吸收高度不夠。 l 報警系統(tǒng)關(guān)閉。 突出問題3: 安全設(shè)施存在嚴(yán)重缺陷 突出問題4: 為節(jié)約成本采取了一系列降低安全保障的措施 l 縮短員工的培訓(xùn)時間:將操作人員的培訓(xùn)時間由6個月減少至15天。 l 減少員工數(shù)量。原本每個班組有1名班組主管、 3名領(lǐng)班、 12名操作工和2名維修工, 后來減至1名領(lǐng)班和6名操作工 ,不再設(shè)班組主管。 l 聘請廉價的承包商 ,采用便宜的建造材料。 l 減少對工藝設(shè)備的維護(hù)與維修(包括對關(guān)鍵安全設(shè)施的維護(hù))。 l 停用了冷凍系統(tǒng)。 l 要更加深刻認(rèn)識危險化學(xué)品事故的嚴(yán)重性。 l 要更加重視危險化學(xué)品企業(yè)安全體系建設(shè)。 l 要更加地加大投入提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。 啟 示 2. 從意大利塞維索化學(xué)污染事故 反思應(yīng)急管理體系建設(shè) 事故經(jīng)過 l 1976年7月10日 , 意大利北部城市塞維索 ( Seveso) 伊克梅薩化工廠的TBC (1,2,3,4-四氯苯)加堿水解反應(yīng)釜突然發(fā)生爆炸。 l 該反應(yīng)釜的目的是使TBC經(jīng)水解而形成制造TCP的中間體——2,4,5-三氯酚鈉 , 由 于反應(yīng)放熱失控 , 引起壓力過高而導(dǎo)致安全閥失靈而形成爆炸。 由于當(dāng)時釜內(nèi)的 壓力高達(dá)4個大氣壓 ,溫度高達(dá)250℃ , 包括反應(yīng)原料、生成物以及二噁英雜質(zhì)等 在內(nèi)的化學(xué)物質(zhì)一起沖破了屋頂 , 沖入空中 ,形成一個污染云團(tuán) ,這個過程持續(xù) 了約20分鐘。 l 在接下來的幾個小時內(nèi) ,污染云團(tuán)隨著風(fēng)速達(dá)5m/s的東南風(fēng)向下風(fēng)向傳送了約6 km ,并沉降到面積約1,810英畝的區(qū)域內(nèi) , 12萬居民受到影響。 事故強(qiáng)度 l 超600余人緊急疏散。 l 超2000人接受二噁英暴露治療。 l 幾千只飛禽和動物因為吃了受污染 的植物后中毒 ,在短短數(shù)日內(nèi)集中 死亡。 l 7萬只動物被屠殺以防止二噁英通 過食物鏈進(jìn)入人體。 l 1800公頃的土地和植被受到污染。 l 30年后 , 一些癌癥的發(fā)病率仍在 上升。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 突出問題1: 企業(yè)隱瞞生產(chǎn)過程存在毒性物質(zhì)及泄漏 l 未按規(guī)定報告:伊克梅薩化工廠沒有按照意大利職業(yè)健康規(guī)定將生產(chǎn)過程以及生 產(chǎn)過程中使用的化合物向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門如實報告 ,沒有執(zhí)行職業(yè)安全健康及環(huán)境 安全方面的規(guī)章。 l 未及時報告: 7月10日泄漏事故發(fā)生后 ,伊克梅薩化工廠直至7月19日 ,才向當(dāng) 地監(jiān)管部門報告泄漏物質(zhì)中存在二噁英等毒性物質(zhì)。 突出問題2: 應(yīng)急處置嚴(yán)重滯后 l 事故發(fā)生后企業(yè)未采取應(yīng)急措施。 l 當(dāng)?shù)卣氨O(jiān)管部門未有效開展應(yīng)急處置 ,事故發(fā)生5天后 ,鳥、兔等開始死亡 , 多名兒童出現(xiàn)氯痤瘡樣癥狀 ,但當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門卻置若罔聞。 l 事故發(fā)生后 ,監(jiān)管部門未進(jìn)行人員疏散、毒物告知、健康防范、事故調(diào)查等工作, 僅了解農(nóng)作物損傷情況、在工廠附近農(nóng)產(chǎn)品旁樹立危險牌、關(guān)閉工廠、將受傷者 送至醫(yī)院。 l 事故發(fā)生10天后 ,才根據(jù)污染物的定量數(shù)據(jù)繪出危險分布圖 ,排查受毒物影響的 人員數(shù)量及分布。 突出問題3: 應(yīng)急管理體系空白 l 應(yīng)急管理領(lǐng)域立法缺失。未明確政府、企業(yè)、公眾等有關(guān)各方在應(yīng)急管理中的責(zé) 任和義務(wù) ,不能有效應(yīng)對突發(fā)事件和事故。 l 協(xié)調(diào)聯(lián)動性不足。企業(yè)未制定內(nèi)部應(yīng)急預(yù)案并提交政府部門 ,政府未在現(xiàn)場調(diào)查、 信息分析、征求意見的基礎(chǔ)上 ,結(jié)合企業(yè)的內(nèi)部應(yīng)急預(yù)案制定外部應(yīng)急預(yù)案。 l 公眾未充分參與。不了解周邊危險有害因素特性與強(qiáng)度、安全防護(hù)措施和應(yīng)急措 施 ,不具備自我防護(hù)能力。 對危險化學(xué)品應(yīng)急管理和重大危險源監(jiān)管的推動作用 l 推動建立了應(yīng)急管理法律制度。 1982年6月 ,事故發(fā)生6年后 , 歐洲共同體頒布了 《工業(yè)活動中重大事故危險法令》 , 又被稱作《塞維索法令》 。 1996年至2015 年歐盟先后通過了《塞維索法令I(lǐng)I》《塞維索法令I(lǐng)II》 。 l 啟動制定了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。 此次事件發(fā)生后 , 意大利政府深刻意識到應(yīng)急預(yù) 案的重要性 ,開始推行“雙預(yù)案”制度 ,建立了內(nèi)外兩種應(yīng)急預(yù)案機(jī)制。 l 促進(jìn)構(gòu)建了應(yīng)急管理多元參與的格局。 推動建立了歐盟、成員國、企業(yè)和公眾相 結(jié)合的立體化參與機(jī)制 ,逐步形成多元主體共治格局。 l 推動《預(yù)防重大工業(yè)事故公約》 出臺。 1993年 , 國際勞工組織通過了174號公約, 明確了對重大工業(yè)設(shè)施的安全監(jiān)管要求; 基于《塞維索法令》和《預(yù)防重大工業(yè) 事故公約》 ,我國制定了重大危險源辨識和管理要求。 3. 從英國邦斯菲爾德油庫爆炸事故 反思安全儀表系統(tǒng)管理 總體概況 l 2005年12月11 日凌晨6時 , 英 國邦斯菲爾德( Buncefield Oil Depot) 油庫連續(xù)發(fā)生3次巨型 連環(huán)爆炸。 l 爆炸摧毀了油庫50%以上設(shè)施 , 導(dǎo)致約1萬噸油品泄漏 , 引發(fā)火 災(zāi) ,燒毀20余座大型儲罐。 l 2000人應(yīng)急撤離 , 43人受傷 , 直接經(jīng)濟(jì)損失35億元。 事故強(qiáng)度 l 發(fā)生第一次爆炸后半小時內(nèi)引 起附近20個儲油罐相繼起火 , 大火持續(xù)燃燒了60多個小時。 l 總共近1000名消防人員投入 救災(zāi)工作 , 使用1. 5萬噸水以 及250噸消防泡沫。 l 爆炸方圓8公里范圍內(nèi)的建筑 不同程度受損 ,劇烈程度相當(dāng) 于2.4級地震。 救災(zāi)中消防水帶搭接照片 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 912罐液位計故障卡住 , 導(dǎo)致操作 工無法判斷是否繼續(xù)進(jìn)液 , 汽油繼 續(xù)流入儲罐。 液位計故障導(dǎo)致高液位報警失效 , 無法發(fā)出報警。 高液位開關(guān)聯(lián)鎖失效 ,導(dǎo)致溢流。 罐區(qū)沒有安裝可燃?xì)鈭缶?, 導(dǎo)致 溢流后, 沒有報警。 罐區(qū)沒有安裝視頻設(shè)備 , 導(dǎo)致溢流 后 ,操作工沒法及時發(fā)現(xiàn)異常。 突出問題1: 基礎(chǔ)控制系統(tǒng)失效 ,缺少安全儀表系統(tǒng) 紅色圓圈代表故障失效部分 l l l l l 突出問題2: 人員安全意識不足 l 設(shè)計人員未充分考慮由儀表系 統(tǒng)故障而導(dǎo)致的基礎(chǔ)控制系統(tǒng) (BPCS) 失效 ,未進(jìn)行風(fēng)險評估 和保護(hù)層分析 , 根據(jù)風(fēng)險來增 加安全儀表系統(tǒng) , 把風(fēng)險降低 到可接受程度。 l 從液位計卡住、 液位沒有變化 開始 , 直至6:01分事故發(fā)生 , 中間有3個小時的時間 ,操作工 沒有和上游裝置進(jìn)行電話溝通, 僅持續(xù)等待液位變化。 l 涉及到防止罐溢流的保護(hù)措施 ,應(yīng)采用 SIL等級高的安全儀表系統(tǒng)。 l 建立定期測試程序 , 并按照測試要求 , 定期對關(guān)鍵性儀表進(jìn)行測試 ,維護(hù)。 l 罐區(qū)內(nèi)安裝可燃?xì)怏w探頭。 l 罐區(qū)內(nèi)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 l 把罐頂溢流的液體收集到安全的地方。 啟 示 上統(tǒng) ? 配齊并有效應(yīng)用“四個系統(tǒng)”(氣體檢測系統(tǒng)、 建平省 ? 企業(yè)建設(shè)并用好智能化管控平臺 ? 構(gòu)建企業(yè)每年對標(biāo)自評、專家每三年深度評估長 效機(jī)制 原油庫 成品油庫 液化天然氣 接收站 液化石油氣 儲存企業(yè) 大型油儲基地安全風(fēng)險管控體系 緊急切斷系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、雷電預(yù)警系統(tǒng)) 4. 從黎巴嫩貝魯特港爆炸事故 反思?;穬Υ姘踩芾?總體概況 l 2020年8月4日 ,黎巴嫩首都貝 魯特港口區(qū) , 工作人員在焊接 存有炸藥的庫房門的過程中 , 焊接火花引燃了倉庫中的炸藥 , 導(dǎo)致另一庫房內(nèi)存放的2750硝 酸銨爆炸。 l 事故造成190人死亡 , 3人失蹤, 6500余人受傷 , 30萬人無家可 歸(距離爆炸點(diǎn)半徑3公里內(nèi)共 77萬居民)。 事故強(qiáng)度 l 事 故 爆 炸 當(dāng) 量 大 約 在 3 0 0 至 1000噸TNT之間 , 相當(dāng)于一 個小型核彈的破壞性 , 約為廣 島原子彈爆炸當(dāng)量的1/10。 l 爆 炸 引 起 的 震 動 相 當(dāng) 于 一 次 M3.3級地震。 l 據(jù)統(tǒng)計此次爆炸造成的財產(chǎn)損 失約為100-150億美元。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 硝酸銨儲存環(huán)節(jié)事故案例 事故概況 美國俄克拉何馬州發(fā)生爆炸事故。 法國圖盧茲郊外的AZF化肥工廠1個存放了200-300噸 散裝硝酸銨的倉庫發(fā)生大規(guī)模爆炸 ,造成了30人死亡, 2500人受傷, 1萬幢建筑物嚴(yán)重受損。 法國圣羅曼恩耶爾一農(nóng)場存放了3-5噸袋裝硝酸銨的 農(nóng)資倉庫發(fā)生起火、爆炸事故 ,造成了26人死亡。 美國得克薩斯州韋科市韋斯特化肥廠的化肥儲存批發(fā) 設(shè)施發(fā)生火災(zāi) ,導(dǎo)致硝酸銨化肥劇烈爆炸。事故造成 總計15人死亡 ,260人受傷 ,廠外150棟房屋受損。 主要原因 臨近的丙烷儲罐發(fā)生爆炸引起了儲存的 袋裝硝酸銨爆炸。 由于數(shù)公斤二氯異氰脲酸鈉與地上的500 公斤硝酸銨混合 ,發(fā)生化學(xué)反應(yīng) ,引起 硝酸銨強(qiáng)烈爆炸。 目前認(rèn)為 ,硝酸銨儲存不當(dāng)是引發(fā)事故 的主要原因。 倉庫附近發(fā)生火災(zāi) ,進(jìn)而導(dǎo)致硝酸銨發(fā) 生爆炸。據(jù)稱 ,當(dāng)時庫存約40-60噸化肥 級硝酸銨。 主要原因包括: 由外部火災(zāi)引起爆炸;倉庫內(nèi)違規(guī)動火作業(yè)引發(fā)爆炸;儲存不當(dāng)(如 與禁配物混存) 引發(fā)爆炸。 物, 。5人遇難、8人失蹤 ,798人受傷 , 304幢建 , 。 銨 品 酸 學(xué) 硝 化 的 險 放 危 堆 它 致 其 炸 導(dǎo) 和 爆 棉 生 燒 化 發(fā) 燃 硝 品 積 內(nèi) 學(xué) 面 箱 化 大 裝 險 間 集 危 時 鄰 等 長 相 等受損 造成16 筑 故 時間 1973年 1月17日 2001年 9月21日 2003年 10月2日 2013年 4月17日 2015年 8月12日 國家 美國 法國 法國 美國 中國 天津濱海新區(qū)天津港瑞海公司危險品發(fā)生火災(zāi)爆炸事 硝化棉由于濕潤劑散失積熱自燃 ,引起 l 危險化學(xué)品儲存事故風(fēng)險高 , 事故時 有發(fā)生。 l 嚴(yán)格按照《危險化學(xué)品倉庫儲存通則》 (GB 15603)等相關(guān)要求存儲?;贰?l 嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展動火等相 關(guān)作業(yè)。 l 提升危險化學(xué)品儲存智能化管理水平。 啟 示 5. 從“11·22”東黃輸油管道泄漏爆炸特別重大事故 反思現(xiàn)場應(yīng)急處置風(fēng)險管控 總體概況 l 2013年11月22日10時25分 ,位于 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的中石化東黃 輸油管道發(fā)生爆炸 ,造成62人死亡、 136人受傷 ,直接經(jīng)濟(jì)損失7.5億元。 l 直接原因: 輸油管道與排水暗渠交 匯處管道腐蝕減薄、 管道破裂、原 油泄漏 ,流入排水暗渠及反沖到路 面。原油泄漏后 , 現(xiàn)場處置人員采 用液壓破碎錘在暗渠蓋板上打孔破 碎 ,產(chǎn)生撞擊火花 , 引發(fā)暗渠內(nèi)油 氣爆炸。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 突出問題1: 對原油泄漏到排水暗渠潛在的危害后果缺乏研判 l 對泄漏管道穿越市政排水暗渠情況不清楚 ,沒有考慮到泄漏原油流入排水暗渠 可能形成爆炸性混合氣體; 未對泄漏量、漏油走向、可能影響的范圍及產(chǎn)生的 后果作出準(zhǔn)確判斷。 突出問題2: 對泄漏事故應(yīng)急響應(yīng)不及時 l 在發(fā)現(xiàn)路面和海上大面積油污、泄漏事故擴(kuò)大的情況下 ,沒有通報周邊單位和 居民 ,未提升應(yīng)急響應(yīng)等級; l 未及時向上級公司和地方政府、相關(guān)部門報告 ,應(yīng)急預(yù)案難以執(zhí)行落實; l 現(xiàn)場處置方案針對性不強(qiáng)。 突出問題3: 現(xiàn)場搶修作業(yè)監(jiān)護(hù)措施不到位 l 從原油泄漏到發(fā)生爆炸的8個多小時 ,現(xiàn)場救援人員既沒有判斷出泄漏量 ,也未 檢測氣體濃度 ,更沒有采取疏散人群、 防爆措施 ,根本沒有意識到會爆炸。 l 組織搶修作業(yè)時 ,對現(xiàn)場的危險性認(rèn)識不足 ,操作挖掘機(jī)破碎錘對鋼筋混凝土 蓋板進(jìn)行打孔作業(yè)時 ,沒有檢測作業(yè)環(huán)境 ,未采取消除火花措施。 泄漏點(diǎn) 雨排暗涵出口,著火處 明渠,多處 布設(shè)攔油壩, 入海 污水處理廠 l 2014年6月30日18 時58分左右 , 大 連岳林建設(shè)工程公 司在施工過程中將 新大一線原油管道 鉆透 , 形成直徑 12厘米孔洞。 l 泄漏原油沿相鄰路 面流入城市雨水、 污水管網(wǎng)系統(tǒng)。 l 在雨水管網(wǎng)寨子河 出口處發(fā)生燃燒。 對比: 中石油新大一線原油管道“6·30”泄漏事故(2014年) l 現(xiàn)場管制疏散 : 事故發(fā)生后 ,大連市政 府和中石油即時聯(lián)動 ,啟動應(yīng)急預(yù)案 , 調(diào)集660名警力對現(xiàn)場進(jìn)行管制 ,疏散周 邊群眾 ,設(shè)置警戒線。 l 風(fēng)險排查 : 組織市政部門對原油流經(jīng)區(qū) 域所有暗渠、涵洞、 雨(污) 水井進(jìn)行 拉網(wǎng)式排查。 l 現(xiàn)場處置: 消防部門先后調(diào)集14個中隊、 44輛消防車, 組織206名消防隊員實施 滅火救援和排污井泡沫注入、清洗。 7 月1日12時 , 中石油完成事故漏點(diǎn)封 堵, 7月1日凌晨 ,金州新區(qū)路安停車 場附近馬路上 ,用泡沫隔絕油氣 應(yīng)急處置過程 啟 示 l 各級領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭熟悉、 掌握應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容和現(xiàn)場救援指揮的必備知識 ,提高 應(yīng)急指揮能力; l 企業(yè)要根據(jù)生產(chǎn)儲存設(shè)施的物料危險特性及設(shè)施狀況 , 制定有針對性的專項應(yīng)急 預(yù)案和現(xiàn)場處置方案 , 并定期組織演練 , 檢驗預(yù)案的實用性 、 可操作性 , 不能 “一定了之”、“一發(fā)了之”; l 要加強(qiáng)應(yīng)急隊伍建設(shè) ,提高人員專業(yè)素質(zhì) , 配套完善安全檢測、 泄漏封堵等應(yīng)急 裝備; l 在事故處置中要對危害和風(fēng)險進(jìn)行辨識和評估 ,做到準(zhǔn)確研判 ,杜絕盲目處置 , 防止次生事故。 人員密集型高后果區(qū)約1.2萬處 石油天然氣長輸管道風(fēng)險防控 ? 建立高風(fēng)險區(qū)域安全風(fēng)險管控聯(lián)動工作機(jī)制。 縣級人民政府與油氣管道企業(yè)要建立 起日常聯(lián)防聯(lián)控、定期會商研判和協(xié)同應(yīng)急處置工作機(jī)制等。 ? 加快推進(jìn)管道占壓、 間距不足、 交叉穿越不符合標(biāo)準(zhǔn)等外部隱患整治攻堅,實現(xiàn)管道 外部隱患清零。 ? 扎實做好管道本體及其附屬設(shè)施隱患治理。 石油天然氣長輸管道風(fēng)險防控 外部 6. 從天津港瑞海公司“8·12”特別重大火災(zāi)爆炸事故 反思企業(yè)非法違法生產(chǎn)問題 總體概況 l 2015年8月12日23時34分06 秒 ,位 于天津濱海新區(qū)的瑞海公司危險品倉 庫運(yùn)抵區(qū)發(fā)生第一次爆炸, 23時34 分37秒發(fā)生第二次更劇烈的爆炸。事 故造成165人遇難(其中消防人員24 人、天津港消防人員75人、公安民警 11人) 、 8人失蹤(其中天津消防人 員5人) 、 798人受傷住院治療、 直 接經(jīng)濟(jì)損失68.66億元。 事故直接原因 l 瑞海公司危險品倉庫運(yùn)抵區(qū)南 側(cè)集裝箱內(nèi)的硝化棉由于濕潤 劑散失出現(xiàn)局部干燥 , 在高溫 (天氣) 等因素的作用下加速 分解放熱 , 積熱自燃 , 引起相 鄰集裝箱內(nèi)的硝化棉和其他危 險化學(xué)品長時間大面積燃燒 , 導(dǎo)致堆放于運(yùn)抵區(qū)的硝酸銨等 危險化學(xué)品發(fā)生爆炸。 57:13 57:19 57:19 57:35 58:12 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 l無證違法經(jīng)營 l以不正當(dāng)手段獲得經(jīng)營危險貨物批復(fù) l違規(guī)存放硝酸銨 l嚴(yán)重超負(fù)荷經(jīng)營、 超量存儲 l違規(guī)混存、 超高堆碼危險貨物 l違規(guī)開展拆箱、 搬運(yùn)、 裝卸等作業(yè) l未按要求進(jìn)行重大危險源登記備案 l安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)嚴(yán)重缺失 l未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練 企業(yè)非法違法生產(chǎn)問題 l嚴(yán)重違反總劃和控規(guī) ,未批先建、 邊建邊經(jīng)營危險貨物堆場 啟 示 l嚴(yán)格依法依規(guī)開展生產(chǎn)和經(jīng)營活動 依法治企是治企之道、強(qiáng)企之基、興企之本、健企之策 ,是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動 力和長青不敗的基礎(chǔ)。 企業(yè)要把遵守國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、 強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和國家部委以及地方人民 政府政策性文件作為企業(yè)的最基本要求。 企業(yè)只有加強(qiáng)自身的安全生產(chǎn)合規(guī)管理 ,對監(jiān)管要求的更新和變化保持一定的 敏銳性 ,及時獲取、準(zhǔn)確識別并嚴(yán)格執(zhí)行 ,有效防范包括法律在內(nèi)的各類風(fēng)險 ,才能 實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 啟 示 l嚴(yán)格依法依規(guī)開展生產(chǎn)和經(jīng)營活動 合規(guī)管理:國法轉(zhuǎn)化為企規(guī) 7. 從江蘇響水天嘉宜公司“3·21”特別重大爆炸事故 反思事故風(fēng)險識別與管理 l 2019年3月21日14時48分許 , 江蘇響水天嘉宜公司固廢倉庫 發(fā)生爆炸 ,事故造成78人遇難, 76人重傷 , 640人住院治療 , 直接經(jīng)濟(jì)損失19.86億元。 l 經(jīng)國務(wù)院事故調(diào)查組認(rèn)定 ,這 是“一起長期違法貯存危險廢 物導(dǎo)致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特 別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故”。 總體概況 貯存硝化廢料 600噸袋左右 固廢倉庫 事故直接原因 l 事故直接原因是: 天嘉宜公司舊固廢庫內(nèi)長期違法貯存的硝化廢料持續(xù)積熱升溫 導(dǎo)致自燃 ,燃燒引發(fā)硝化廢料爆炸。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 爆炸中心半徑300米左右范圍內(nèi)的絕大多數(shù)化工生產(chǎn)裝置和建構(gòu)筑物被摧毀 , 同時 引發(fā)現(xiàn)場周邊8處起火。 突出問題1: 違法變更廢物處理工藝 l 原始設(shè)計:項目廢水收集后 ,氣提回收冷凝水用于中和分層以及水洗分層工段, 回收廢水中的混二硝基苯物料。 l 變更設(shè)計 :將中和水洗廢水經(jīng)二硝物料回收釜冷卻結(jié)晶回收混二硝基苯物料 , 回用到生產(chǎn)系統(tǒng)。 l 天嘉宜公司在實際處理工藝中從未將硝化廢水回用到生產(chǎn)系統(tǒng)中。 l 項目投產(chǎn)初期 ,企業(yè)將溶有三硝基二酚、混二硝基苯等硝化廢料的熱廢水直接 通過管道違法排至附近河流(灌河)。 l 之后將硝化廢水緩沖收集后 , 經(jīng)冷卻沉淀分離析出的硝化廢料 , 再送至污水處 理單元 ,過濾出來的硝化廢料直接通過多種違法手段處理掉。 突出問題2: 違法貯存、 超期貯存危險廢物 l 天嘉宜公司未將硝化廢料貯存于專用的危廢倉庫。 自2011年9月硝化車間開工 至事故發(fā)生前 ,天嘉宜公司先后將硝化廢料暫存在污水處理車間、硝化車間、 煤堆場、新固廢庫、 舊固廢庫等處 , 以上儲存場所均不屬于法律法規(guī)允許的危 險廢物貯存場所。儲存最長時間可能超過七年。 l 生態(tài)環(huán)境部門曾在2018年4月執(zhí)法檢查中對堆放在煤堆場(企業(yè)稱煤棚) 的硝 化廢料進(jìn)行查處 ,企業(yè)謊稱硝化廢料為苯二胺回收廢料。 l 此后天嘉宜公司將硝化廢料集中存放于新、 舊固廢庫。 l 虛 假 信 息 : 天 嘉 宜公司與第三方 機(jī)構(gòu)刻意串通 , 提供虛假信息掩 蓋硝化廢料產(chǎn)生 事實 , 環(huán)評機(jī)構(gòu) 在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在 漏評的情況下將 相關(guān)表述刪除。 突出問題3: 刻意隱瞞危險廢物存在事實 啟 示 l 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理是現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理工作的核心 ,企業(yè)所有安全生產(chǎn)工作 都應(yīng)圍繞危害和風(fēng)險識別、風(fēng)險管控和風(fēng)險萬一失控后的應(yīng)急處置三個方面 的工作展開。 l 高度重視危險廢物處理帶來的安全風(fēng)險 ,采用更加先進(jìn)的工藝實現(xiàn)安全處置。 l 高度重視環(huán)保設(shè)施帶來的安全風(fēng)險。 8. 從遼寧盤錦浩業(yè)化工有限公司“1·15”事故 反思落實設(shè)備完整性管理 總體概況 l 2023年1月15日13時25分 左右 , 盤錦浩業(yè)化工有限公 司在烷基化裝置水洗罐入口 管道帶壓密閉作業(yè)過程中發(fā) 生斷裂 , 罐內(nèi)反應(yīng)流出物大 量噴出 ,發(fā)生爆炸著火事故。 l 事故造成13人死亡、 35人受 傷 ,直接經(jīng)濟(jì)損失8799萬元。 事故管道 l 為烷基化裝置水洗罐入口管道 ,屬于GC2級壓力管道。設(shè)計材質(zhì)為316奧氏體不銹鋼 ,企 業(yè)擅自將其更換為20鋼。 l 2023年1月11 日 ,發(fā)現(xiàn)事故管道彎頭夾具(2022年4月19日泄漏位置)邊緣處泄漏 ,并于 1月11、 12、 14日三次組織堵漏 ,均未成功, 1月15日在帶壓密封作業(yè)過程中發(fā)生爆炸。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 突出問題1: 違規(guī)變更事故管道材質(zhì) l 建設(shè)單位未經(jīng)設(shè)計變更擅自將事故管道用20鋼代替316不銹鋼。 監(jiān)理、竣工驗 收及監(jiān)督檢驗等過程均未發(fā)現(xiàn)事故管道管材與設(shè)計不符問題 ,管道耐介質(zhì)腐蝕 性能降低。 突出問題2: 管道安全狀態(tài)不清條件下開展作業(yè) l 事故管道首次帶壓密封作業(yè)時 ,未對彎頭泄漏根本原因進(jìn)行認(rèn)真排查 ,未按規(guī) 定進(jìn)行壁厚檢測。 l 再次泄漏帶壓密封堵漏作業(yè)時 ,沒有按照規(guī)范要求制定施工方案和應(yīng)急措施、 開展現(xiàn)場勘測和辦理作業(yè)審批。 l 違規(guī)冒險作業(yè) ,致使緊固夾具時事故管道突然斷裂 , 易燃易爆介質(zhì)大量泄漏并 擴(kuò)散。 突出問題3: 特種設(shè)備日常管理嚴(yán)重缺位 l 事故管道年度檢查缺失 ,法定定期檢測流于形式 ,未發(fā)現(xiàn)事故管道材質(zhì)與 設(shè)計不符的嚴(yán)重問題 ,未及時發(fā)現(xiàn)并處置事故管道嚴(yán)重腐蝕的問題。 突出問題4: 違章作業(yè) l 未履行作業(yè)審批程序。 l 帶壓密封作業(yè)現(xiàn)場管理混亂 , 防火防爆安全風(fēng)險管控不力。 l 違規(guī)用汽車吊吊裝人員。 l 帶壓密封作業(yè)現(xiàn)場使用非防爆對講機(jī) ,泄漏介質(zhì)遇點(diǎn)火源發(fā)生爆炸。 啟 示 l 嚴(yán)格杜絕裝置“帶病”運(yùn)行。 l 企業(yè)要更加重視設(shè)備設(shè)施完整性管理。 l 嚴(yán)格按照設(shè)計選購材料、進(jìn)行施工 ,發(fā)生變更時 ,應(yīng)充分論證對安全的影響。 l 嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程開展維修作業(yè)。 l 強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)管 ,將要求落到實處。 9. 從魯西化工“5·1”爆炸事故 反思變更風(fēng)險管控 總體概況 l 2023年5月1 日8時36分許 , 位于山東省聊城化工產(chǎn)業(yè)園 的中化集團(tuán)聊城魯西雙氧水 新材料科技有限公司 , 操作 人員在抽吸1#雙氧水裝置工 作液時 , 由于雜質(zhì)引發(fā)高濃 度雙氧水發(fā)生劇烈分解爆炸。 l 事故造成10人死亡、 1人受傷, 直接經(jīng)濟(jì)損失5445.31萬元。 突出問題1: 未開展變更管理 l 發(fā)生爆炸的1#雙氧水裝置的工作液配制釜B ,最初設(shè)計是用于配制工作液 , 2016 年企業(yè)2#雙氧水裝置投產(chǎn)后 ,用于不定期回收1#雙氧水裝置的工作液。 l 企業(yè)實施了雙氧水升級改造項目后 ,依舊使用該釜回收70%雙氧水表面漂浮的工 作液。 l 工作液配制釜B原本用于工作液配制 ,該設(shè)備的溫度、壓力、液位等報警值設(shè)置 以及應(yīng)急處置措施等 ,均不適合成品雙氧水表面漂浮的工作液回收。 突出問題2: 安全風(fēng)險辨識管控不到位 l 企業(yè)對高濃度雙氧水的安全風(fēng)險認(rèn)識不足 ,在實施雙氧水提升改造項目過程中, 沒有對高濃度雙氧水涉及的相關(guān)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動可能存在的安全風(fēng)險進(jìn)行 全面辨識分析。 l 未針對70%雙氧水儲罐中雙氧水表面漂浮工作液的回收工藝開展安全風(fēng)險辨識, 未制定專項管控方案和重大風(fēng)險管控措施。 啟 示 變更環(huán)節(jié)易發(fā)事故 ,應(yīng)高度重視變更帶來的安全風(fēng)險并采取措施管控。 l 建立變更管理制度。變更管理分為 :工藝技術(shù)變更;設(shè)備設(shè)施變更;管理變更 等。企業(yè)在工藝、設(shè)備、儀表、 電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn) 組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化 ,都要納入變更管理。 l 嚴(yán)格變更管理程序。變更申請、變更風(fēng)險評估及制定管控措施、變更審批、變 更實施、相關(guān)方培訓(xùn)(告知) 、變更驗收、資料歸檔、變更關(guān)閉。 10. 從河南宇天化工“1·5”事故 反思動火等特殊作業(yè)風(fēng)險管控 總體概況 l 2022年1月5日14時08分22秒 ,河南宇天化工有限公司30萬噸/年煤焦油加氫精 制裝置原料罐區(qū)發(fā)生爆炸事故。 l 事故直接原因為 :T4207儲罐動火前未進(jìn)行清洗、置換 ,殘存物料會發(fā)形成爆炸 性混合物。外來施工人員賈某、杜某違反有關(guān)規(guī)定 ,在尚未辦理動火作業(yè)審批手 續(xù)情況下 ,擅自冒險對T4207儲罐人孔處進(jìn)行焊接作業(yè)。焊接高溫引起罐內(nèi)爆炸 性混合氣體爆炸 ,罐體損毀 ,罐內(nèi)物料沖出起火。 l 事故造成3人死亡 ,直接經(jīng)濟(jì)損失547.9萬元。 事故前后現(xiàn)場對比 事故前后現(xiàn)場對比 突出問題: 違章動火作業(yè) l 特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證的情況下 ,違法進(jìn)行電焊作業(yè)。 l 在作業(yè)前未對罐內(nèi)殘存物料揮發(fā)出可燃?xì)怏w與空氣混合后形成了爆炸性混合物 進(jìn)行風(fēng)險辨識。 l 在未履行動火作業(yè)審批相關(guān)手續(xù) ,未對T4207蒽油儲罐進(jìn)行認(rèn)真清洗、置換 ,并 分析罐內(nèi)可燃?xì)怏w含量是否合格情況下 ,擅自冒險開展動火作業(yè)。 啟 示 特殊作業(yè)環(huán)節(jié)事故多發(fā) ,據(jù)統(tǒng)計約有40%以上的化工生產(chǎn)安全事故與從事特殊作業(yè)有關(guān)。 GB 30871 01 ?;鹿士傮w情況 02 典型事故案例分析 03 事故案例教訓(xùn)吸取 l牢固樹立安全發(fā)展理念 ,杜絕“事后發(fā)力”思想 習(xí)近平總書記反復(fù)強(qiáng)調(diào) : 血的教訓(xùn)極其深刻 , 必須牢牢記取。 安全 生產(chǎn)必須警鐘長鳴、 常抓不懈 , 絲毫放松不得 ,要認(rèn)真吸取教訓(xùn) ,注重舉 一反三 ,全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作 , 做到“一廠出事故、 萬廠受教育 , 一地 有隱患、 全國受警示”。 防止 “就事論事 ” 的現(xiàn)象。 避免 “事不關(guān)己 ” 的心態(tài)。 杜絕 “事后 發(fā)力”的思想。 James Reason 瑞士奶酪 模型 1990年 《 Human error》 l加強(qiáng)安全管理體系建設(shè) ,織密織牢安全風(fēng)險防控網(wǎng) 事故 隱形 失效 顯性 失效 / / > < / 下 l加強(qiáng)安全管理體系建設(shè) ,織密織牢安全風(fēng)險防控網(wǎng) 化工過程安全管理二十要素 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人, 對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。 ——《安全生產(chǎn)法》第五條 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 事故法律后果:未履行法定職責(zé)并導(dǎo)致事故 ,可罰主要負(fù)責(zé)人上一年年收入的【A95】 ? 企業(yè)應(yīng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入 , 由企業(yè)的決策 機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證 ,并對由于 安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。 【A23 . 1】 對主要負(fù)責(zé)人給予撤職處分 對個人經(jīng)營的投資人處二萬元以上二十萬元以下的罰款; 構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 法 律 后 果 安全條件 的資金投入 主要負(fù)責(zé)人的履職要求 【A93 .2】 給予降級、撤職處分,并由應(yīng)急管理部門處上一年年收入60-100%的罰 款; 對逃匿的處十五日以下拘留; 【A110 .1、 構(gòu)成犯罪的 依法追究刑事責(zé)任 ? 接到事故報告后 ,應(yīng)當(dāng)立即組織搶救 ,及時如實報告當(dāng)?shù)刎?fù)有 安全監(jiān)管職責(zé)的部門 【A50】 ? 不得隱瞞不報、謊報或者遲報 ,不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅 有關(guān)證據(jù) ,不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 主要負(fù)責(zé)人的履職要求 法 律 后 果 事故報告 與應(yīng)急救援 A110 .2】 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 各崗位 監(jiān)督考核 全員責(zé)任制落實情況 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 考核標(biāo)準(zhǔn)等 責(zé)任人員 責(zé)任范圍 全員安全責(zé)任的明晰與考核 建立機(jī)制 l當(dāng)好安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 ,落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 “九個一” 安全生產(chǎn)責(zé)任落實體系 (一崗、一責(zé)、一述;一培、一警、一諾;一考、一評、一獎) 一崗、一責(zé)、一述 ,打通責(zé)任落實“神經(jīng)末梢”: 崗位梳理; 崗責(zé)清單;“一崗一責(zé)” 口述 一培、一警、一諾 ,筑牢責(zé)任落實“思想防線”:分級分類培訓(xùn);事故警示教育;安全生產(chǎn)承諾 一考、一評、一獎 ,培樹責(zé)任落實“強(qiáng)烈意愿” :考核獎勵;安全生產(chǎn)評優(yōu);隱患排查獎勵 《企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任落實指導(dǎo)意見》 (山東省濱州市) 幾點(diǎn)體會 l 事故離我們并不遠(yuǎn) , 多年不出事故不代表不出驚天動地大事故 l 企業(yè)不消滅事故 , 事故就消滅企業(yè) ,杜絕“事后發(fā)力” l 把別人的事故當(dāng)成自己的事故 ,把過去的事故當(dāng)成今天的事故 l 所有事故的根本原因在于安全發(fā)展理念不牢、 責(zé)任不落實 請批評指正
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